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2.2.5 絮凝 

  取洗煤废水

100 mL,加入絮凝剂量 1 mL,磁力搅拌,以 200 r/min 的速度搅拌 3 min,

再改为

60 r/min 搅拌 10 min,静置过夜。观察絮凝效果,并取上层清液,测其 COD 数值。 

  

3 结果分析 

  

3.1 粉煤灰化学成分研究 

  粉煤灰是一种火山灰质材料,来源于煤中无机组分,而煤中无机组分以粘土矿物为主
另外有少量黄铁矿、方解石、石英等。因此粉煤灰化学成分以

SiO2 和 A12O3 为主(SiO2 含

48%左右,A12O3 含量 27%左右),其他成分为 Fe2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O、SO3 及

未燃尽有机质。不同来源的煤和不同燃烧条件下产生的粉煤灰,其化学成分差别很大。

 

  课题组所用粉煤灰取自乌海神华煤焦化厂,由内蒙古自治区煤田地质局科研所进行化
学分析,检测报告见表

1。 

  由表

1 数据可知,本课题组所用之粉煤灰中含有及其丰富的 SiO2 和 A12O3 成分,这

为聚硅酸铝絮凝剂的合成提供了必要的前提条件。其中虽然也含有一定量的

Fe2O3,但是含

量较少,说明依据本文实验方案合成的絮凝剂主要成分为聚硅酸铝,次要成分为少量的聚
硅酸铝铁。

 

  

3.2 正交实验条件优化 

  

3.2.1 正交实验条件的确定 

  本文探索了合成絮凝剂所需实验条件,包括碱熔所需

Na2CO3 用量,酸浸所需 HCl 用

量,以及聚合所需的

pH 值环境。通过正交实验得出制备絮凝剂的最佳反应条件。实验中以

COD 作为考查指标,实验因素分别为 Na2CO3 用量、HCl 用量以及聚合所需 pH 值,每个因
素考察三个水平,正交实验因素与水平的选取及实验结果分别见表

2 和表 3。 

  

3.2.2 正交实验分析 

  根据表

2 数据设计 L9(33)正交实验表并进行正交实验,设计方案及结果见表 3 和图

1 。 通 过 表 中 数 据 分 析 可 得 , 极 差 值 ( D ) 相 差 较 大 , 由 大 到 小 的 顺 序 是 :
69.33>17.76>8.88,即影响影响絮凝剂合成效果由主到次的顺序:C>B>A。其中 pH 值是影
响絮凝剂聚合效果最主要的因素。

 

  

1)pH 值的影响。 

  根据表

3 中第 3 列数据所得 COD 数值,对 pH 值作图得图 1a。由图 1a 可知,pH 值较小,

在强酸性条件下聚合而成的絮凝剂使得水中的

COD 值急剧升高,而在接近于中性条件下合

成的絮凝剂又无絮凝效果,由此确定合成聚硅酸铝絮凝剂聚合阶段

pH 值为 3。   2)HCl

用量的影响。

 

  根据表

3 中第 2 列数据所得 COD 数值,对 HCl 用量作图得图 1b。由图 1b 知道,随着

HCl 用量的增多,絮凝水的 COD 值先降低后增大。表明,HCl 用量较少时,虽然与 Al2O3
理论反应含量接近,但是液相交换反应不完全,因粉煤灰中含有的少量

Fe2O3 在酸浸时也

消耗

HCl,故反应中 HCl 可适当过量。如果 HCl 过量太多,Al3+被完全提取并形成胶体,

使得体系粘稠,反应过程中的传质和传热效果明显下降,另外大量液态酸的加入也对体系
起到稀释作用,使得絮凝剂的浓度下降,因此决定

HCl 用量为 nHCl:nAl2O3=4:1。 

  

3)Na2CO3 用量的影响。 

  根据表

3 中第 1 列数据所得 COD 数值,对 Na2CO3 用量作图得图 1c。由图 1c 可见,

Na2CO3 用量较少时,体系中的 Si 不能完全被置换,存在剩余,从而制得的絮凝剂絮凝效
果不理想,随着

Na2CO3 用量的增多,絮凝水的 COD 值明显下降了,但是 Na2CO3 用量过

多时,灼烧过程中会出现黄绿色严重板结,而且坚硬,难以研磨,不利于反应的继续进行。
因而选择

Na2CO3 用量为 nNa2CO3:nSiO2=0.7:1。 

  综合上述正交实验的结果分析,最后确定本次实验最佳的实验条件是

Na2CO3 用量按