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  该厂在块煤分级筛筛前溜槽上方加设料位仪,以测定筛上块煤在溜槽中的堆积高度,
在溜槽与胶带运输机的转载处加设拨煤轮,待料位仪检测到给定高度后,给出信号,启动
拨煤轮,溜槽中堆积的块煤开始缓慢下落运走。这种措施的应用,使块煤在振动筛上获得的
较大的抛射速度得到有效缓冲,大大降低了该厂块煤的破碎率。
  

2.2.4 块煤入仓质量控制

  块煤入仓过程中非常容易因为落差过大而造成过粉碎,为应对目前日趋严峻的块煤市
场,提高块煤率,新桥选煤厂自主研发了块煤防破碎自动入仓系统。该系统的主体为一全自
动卸料小车,其结构图见图

2。卸料小车的设计基于 PLC 编程,由小车落煤槽处的超声波检

测器每隔

6s 检测一次落差,若落差在允许范围内,则开始落煤,小车一边落煤,一边前进,

使块煤落差始终在一定范围之内,保证块煤不因落差过大而造成破碎。该系统自动化程度高,
安全可靠,有效地解决了该厂块煤入仓的破碎问题。
  

3 产品装运过程质量管理

  产品装车是产品质量控制的最后一道关卡,新桥选煤厂严把这一道关卡,严格检测每
一批装运出厂产品的灰分、水分、发热量等指标,一经发现超标产品,立即停装处理。装车过
程中,尤其对于中、小块煤产品,厂要求放慢装车速度,平车时严禁使用机械式平煤器,以
保证块煤限下率。目前,该厂块煤限下率控制在

8%以下,以品质保证了市场占有率。

  

4 采制化全面质量管理

  

4.1 完善制度,强化管理

  在采制化中开展质量达标活动及员工业务培训工作。加强对采制化人员定期培训,上岗
人员须经考试取得合格证,并持证上岗。配齐和及时更新采样、制样、化验设备与器具,定期
检定。员工在实际生产中必须严格按国标操作。针对制样过程中有污染煤样、缩分不均等现象,
该厂制定了原始煤样留存、抽查比对制度,增加了员工的质量意识,降低了误差。制定了《煤
质信息传递工作标准》,规定各项数据传递的时间限制,保证数据的准确性和及时性,以准
确指导生产。
  

4.2 通过自动化采制样提高检测质量

  为减少人为因素的影响,确保所采煤样的代表性,新桥选煤厂技术人员自主研发了自
动化采样设备,制样过程中引进了自动化联合制样机,使该厂进入产品仓的煤将全部实现
自动化采制样,而且采制样安全可靠

 ,达到提高采取煤样精密度、准确度和高效、安全的目

的,使数据有了统一性,更好的反映出生产质量。
  

5 结束语

  煤质管理是长期而繁冗的工作,需要企业全体员工长期的努力和付出。在质量管理方面,
新桥选煤厂已经形成了一套适合自己的管理模式。

2011 年新桥选煤厂被评为省质量标准化

单位。随着矿井开采条件和市场的不断变化,煤质管理工作将面临更大的压力。在今后的工
作中,煤质管理要加强预控能力,改造工艺环节,优化产品结构,提高全员质量意识,为
企业创造更大的经济效益。
  作者简介:高

 铭(1983—),男,贵州大方人,2006 年毕业于河南理工大学矿物加工

工程专业,现就职于永煤集团新桥选煤厂。