偏高,直接导致除杂困难。
2、运输设备速度过快
对运输设备速度进行监测后发现,原煤车间主皮带、
302 原煤皮带、700 小精粒皮带、精
中块煤皮带运行速度达到
1.06m/s,由于速度过高存在不安全因素,员工未能及时将杂物拣
出
3、管理制度不完善无奖惩措施
因为受各种因素的影响,各项管理制度不完善,职工的自由度较大,没有相关奖罚措
施,直接影响到整个系统的整体运转情况。
五、解决方案
1、消除大块矿井原煤杂物
通过和龙山煤矿协调,安装 300mm 除杂篦子,在有断层,陷落柱、夹矸、火成岩等煤
质变化时对煤矸分流,使大块矸与煤在井下分离,
300mm 以上木头、抬木、矸石在井下予以
清除,减少运输和分选的成本。
2、减低皮带运转速度
对煤流线运输运输系统进行认真分析,对上述设备的驱动方式进行重新设计,采用安
装新型
K 型减速机、配套驱动滚筒,使运输设备的速度控制在 0.8m/s 左右,改造完成后,
设备运行平稳,员工除杂工作安全可靠,
200mm 杂物回收达到 80%以上。
3、部分岗位设除杂设施
(1)针对原煤车间主皮带、拣矸皮带,跳汰车间 302 原煤皮带、700 小精粒皮带、精中
块煤皮带增加除杂箱,增加除杂标识牌,加大除杂力度。
(2)、针对跳汰车间煤泥水系统自流地沟存在杂物现象,增加除杂篦子,使杂物得到
有效清除,避免再次进入煤泥水系统。
(3)、针对跳汰车间及煤泥水车间主循环水泵房、粗煤泥回收循环水泵房、带式压滤机
冲洗水池没有杂物过滤装置,容易造成泵体、管道阻塞,影响正常生产现象,安装杂物箱,
水泵过滤杂物网,使
10mm 以上杂物得到有效过滤回收。
4、完善除杂管理制度
分别制定了《选煤厂手拣矸管理制度》、
《选煤厂杂物回收制度》等等,完善了选煤厂管
理制度,利用班前会的时间组织职工反复学习,认真执行各项制度,奖惩在厂内部市场化
工资结算中兑现。
六、实施效果
1、商品煤中百吨 20mm 以上杂物含量降至 12kg 以下,商品煤质量提高,用户满意度
提升,表
3 为 2011 年 2-5 月份百吨商品煤杂物含量统计表。
表
3 2011 年 2-5 月份百吨商品煤杂物含量统计表
2、煤流线中杂物有效清除,因杂物堵塞生产系统及洗选设备事故明显减少,月影响生
产时间降到
1.5 小时以下,月减少影响矿井生产时间 4 小时,年提高矿井原煤产量 3000 吨,
可增加经济效益
100 余万元,表 4 为 2011 年 2-5 月份杂物影响生产时间统计表。
表
4 2011 年 2-5 月份杂物影响生产时间统计表