4.1 预抽瓦斯
在整个预抽瓦斯试验过程中
,该矿钻孔由 3 个增加到 7 个;封孔材料由水泥砂浆改成石膏
水泥砂浆
,封孔质量显著提高,抽放时间由 12 天逐渐缩短为 4 天;抽放量明显增大,基本解决了
煤层瓦斯问题。以
2004 年 4 月在+20Scc3Nk4 进行的一个循环抽放试验加以说明,抽放数据见
减幅度较大
,瓦斯浓度下降至 10%以下,抽放量仅占循环抽出量的 17%,决定在管理措施和手
段到位的情况下
,只抽放四~五天。
4.2 效检情况
共在
+20Scc3Nk4 进行了三个预抽瓦斯循环、十八次效检,效检时仅前三次不超标。
表
1 效检指标情况表
4.3 超前排放防突措施施工情况
在施钻过程中
,瓦斯浓度在 2%内,无喷孔、卡钻现象,每班可施工 4~8 个钻孔。
4.4 抽放钻孔抽放半径考察
在
+20Scc3Nk4 试掘过程中,采用斜交线法考察了两个循环的抽放半径。斜交线法即在钻
孔开口点附近处挂效检孔
,沿与抽放钻孔呈 110 夹角施工,确保效检孔每钻进 1m,效检孔沿抽
放孔垂直方向上钻进
0.2m。在抽放负压为 13.3kpa,抽放五天的情况下,通过以上试验,测得以
下数据
(见表 2)。
表
2 抽放半径考察数据表
根据等距平分
,测得以上抽放半径近似值,从抽放半径反映出随抽放钻孔增长,抽放半径
逐渐减小
,可能与抽放孔内负压衰减有关。因该矿研究条件无法进行孔内负压衰减与抽放点
距离关系的测定。
4.5 综合对比分析
综合防突措施的实施
,较采取超前钻孔防突措施在技术上、安全上和实际效果上都有很
大的提高
,具体情况见下表(表 3)
表
3 防突效果前后对比表
通过以上效果指标对比
,可以看出:在实施单排钻孔情况下,综合防突措施较超前钻孔防
突措施每掘
1 米巷道减少钻孔进尺 6.7 米,循环时间缩短 3 天,每月效检不超标次数增加 8 次,
掘进月进尺增加
30 米以上,瓦斯抽放纯量增加 1100m3 以上,每循环采取措施时间缩短 2 天。
5 综合防突技术效果评价
5.1 预抽防突技术不断完善
由于预抽技术还处于摸索阶段
,因而走了不少弯路,抽放钻孔数由 3 个逐渐增加到 7 个,减
少了消突盲区
,一个预抽循环有 3 个效检循环效检指标不超标。
5.2 效检孔布置更加合理
最初按《防突细则》的规定布置
2 个效检孔,经实践证明,增加了一个下向孔,控制巷道下
部
,杜绝了巷道下部媒体的突出。
5.3 超前钻孔更有针对性
以前效检超标均是全碛头补孔。现采取哪个部位超标直接补哪个部位
,只有在两个及以
上的效检孔超标时才全碛头补孔
,尽可能缩短补孔时间,又能满足安全生产需要。
5.4 测定了煤层预抽半径
通过一个循环的预抽半径的测定
,确定了在负压为 13.3 kpa 时抽放五天的情况下,预抽半
径由
1m 减少到 0.8m。
5.5 安全性有较大幅度地提高
以往在施工超前钻孔时
,常伴有喷孔、卡钻现象,瓦斯浓度高达 4~5%,采取抽放措施后,几
乎没有喷孔、卡钻现象
,施钻过程中回风流瓦斯浓度在 2%内,施工安全得到保障。
5.6 区域内碛头互为被用,充分利用现有空间