台
3 个)4-20mA 信号输出。加装中间继电器作为空开合、分闸信号进 PLC;
7)新增的三个变频柜均设工频旁路回路;
8)由上位机画面监控和控制整个系统。系统由一台 PLC 进行集散控制,PLC 和中控机
通过以太网相连。系统留
2 个以太网接口,方便以后做厂区整体连网用;
9)7 台风机更换热继,监视电流及运行工况,并预留所有 PLC I/O 监控点,更换风机
现场控制箱及按钮指示灯;
10)变频柜处于现场控制时,通过控制板可调电位器调节速度,不设闭环模式;
11)由上位机画面监视和控制整个系统
(
1)起停电机,监视 11 台水泵、7 台风机电机的运行状态、电流参数,对变频电机监
视运行频率;
(
2)开关跳闸或线路故障时,有故障报警画面,并有历史记录;
(
3)总画面和各个分段分画面模拟现场实际运行状态;
(
4)显示三段水系统的总管出口压力值;
(
5)点击每台水泵时自动弹出该台水泵控制的分画面,分画面内可控制和监视水泵的
详细状态;
(
6)由声音报警提示操作;
(
7)每个分段根据设定压力进行闭环自动调节;
(
8)闭环控制时在画面直接输入所需要的总管压力,系统能自动达到设置压力值;
4 变频改造项目达到的节能指标要求
焦化厂循环水泵房循环水系统的实际生产工艺情况,整个水系统共分三个水系列:初
冷一段冷却水系列,共
5 台 155kW 水泵,出口总管压力要求控制在 0.32MPa 左右,夏季一
般开
2~3 台泵,冬季开 1~2 台泵;制冷冷媒水系列共 3 台 115kW 水泵,出口总管压力,
夏季要求控制在
0.32Mpa,开 2~3 台泵,冬季要求控制在 0.2MPa~0.3MPa 左右,开 1~2
台泵;制冷冷却水系列,共
3 台 90KW 泵,出口总管压力根据制冷机开机情况,控制在
0.2MPa~0.27MPa 左右,开 1~2 台泵,冬季停开。
由于水泵的流量扬程配置,设计富余量一般大于
30%,由人工调节进出口阀门的开度
改为变频调速控制后,其节电潜力较大。在相同排水量的情况下,因为每台泵运行时都有较
大的扬程损失,一般来说,平均排水量在
0.8 台以下,配置 1 台变频较合理,平均排水量在
0.8 台以上,1.6 台以上,配置 2 台变频器。根据焦化厂循环水泵房实际运行工况测定,采用
恒压变频自动调速控制调节水压后,有较明显的节能效果。
1)初冷一段冷却水系列:155kW 水泵,额定流量 735m3/h 效率 80%额定扬程 50m 静
态扬程约
30m(估)。工频时,进出口阀门均关小 1/3 左右。年节电在 124989Kwh 以上,节
电率
12.3%左右;
2)制冷冷媒水系列:115kW 水泵,额定流量 468m3/h 效率 80%额定扬程 54m 静态扬
程约
31m(估)。工频时,进出口阀门均关小 1/3 左右。年节电在 122748Kwh 以上,节电率
19%左右;
3)制冷冷却水系列:90KW 水泵,额定流量 790m3/h 效率 80%额定扬程 32m 静态扬
程约
25m(估)。工频时,进出口阀门均关小 1/3 左右。年节电在 53151Kwh 以上,节电率
16.9%左右。
5 结论
通过对循环水泵房控制系统的升级改造,系统的技术性能得以提高
1)制冷冷媒水,制冷冷却水,初冷一段冷却水系统一共有 11 台电机,原来每个分系
统只一台电机为变频开环控制,来实现压力调节,其余均为直接启动。现在不但增加一台变
频以便实现一台变频的,对一台电机的一拖一方式,而且可以做到闭环控制实现自动恒压