background image

凝固明显不好,钻完水泥塞后井内涌水无减小,水泥浆堵涌失败。采取重泥浆施工由于涌水
量比较大,泥浆很快就会被稀释掉,致使不能正常施工。

 

  

MB115 井涌水段地层岩性表 

  

 

  

 

  

 

  五、先压后封方案实施

 

  

 采取重泥浆压然后用 G 级水泥封固。即先在地面把表层套管封闭,测试涌水的压力,

然后根据涌水的压力和涌水的位置计算出重泥浆的比重(平衡地层和液柱压力)以及所需
重泥浆的体积。

 

  压涌封固。先加入锯木

1t,堵漏剂 500Kg,用泥浆泵压入孔内,固井时以防稠泥浆将井

压漏,然后加入重晶石粉

8t,粘土粉 5t,CMC 300Kg,面碱 300Kg,共配置钻井液 20m2,

钻井液密度调至

1.30g/cm3,粘度 40S,用泥浆泵注入孔内,使液注达到静止状态不再涌水

后,连接固井设备往孔内注入平均密度为

1.85g/cm3 水泥浆,注入林州 G 级水泥 18t,水泥

15m3,加入 4%的速凝剂,蹩压候凝,候凝 48h 后钻水泥塞。 

  钻具组合:

Φ215.9mm3A 钻头+430*410 接+Φ165mm 钻铤+411*4A10 接头+Φ159mm 钻

+4A11*410 +Φ127mm 钻杆+方保接头 

  钻井参数:钻压

30-50kN、转速 52-84rpm、排量 14-18L/s、泵压 1.0-2.0 Mpa。 

  钻井液性能:密度

1.20-1.30 g/cm3,粘度 30-40 S,PH 值 8-9。 

  六、压封效果

 

  压封前,孔内平均涌水量

20.00m3/h,压封后,孔内平均涌水量 1.5m3/h,采用先压涌

后封固措施后孔内涌水明显改变,但是想正常施工还是困难。最后再采取重泥浆施工保证了
钻孔安全,使钻井施工正常进行。

 

  压封前,平均钻进进尺

7.00m/日,压封后,平均钻井进尺 35.00m/日,提高了钻进效率,

确保钻孔在施工工期内完成。

 

  七、结语

 

  此次突发的涌水事故,涌水量大、压封作业难度大,从

2012 年 9 月 8 日发现涌水影响

正常钻进开始压涌, 经过多次 的分 析讨论,通过先压后封固方案,涌水量 从 最高 的
30.00m3/h 下降到 1.5 m3/h,取得了一定的效果,然后采用重泥浆施工,有效的制止了涌水,
遏制了多余水溢出井场而造成环境污染,保证钻孔安全施工,使井内岩屑及时排出以便做
好地层、煤层预测工作,本井于

2012 年 11 月 28 日完井,完钻井深 1029m,该井地层倾角

较大、井内涌水严重,但合理掌握了钻井参数和钻井液性能,各项井身质量达到了设计要求,
3#、15#煤层井深位置判定准确,工程的成果满足对该井揭露的 3#及 15#煤层的煤层气赋存
条件和含气量做较全面的评价,获取了与该区煤层气地质及生产相关的资料,

MB115 井达

到了该工程的目的。

 

  参考文献:

 

  钻井手册(石油工业出版社)