转倒扣;另一方面作为测试工具的旁通阀使用,确保测试工具起下钻及解封顺利。
3.采用氟橡胶高温密封件取代普通密封件
对于
VR 安全接头的密封皮碗来讲,可根据实际井况进行选择,以满足不同测试井的
需要。
4.改进跨隔测试管柱结构
改进前结构(自上而下):
“油管+循环阀+油管+压力计+测试阀+锁紧接头+压力计+B
W安全接头
+水力锚+剪销封隔器+油管+筛管+盲接头+P-T 封隔器+开槽尾管+压力计”。
改进后结构(自上而下):
“油管+循环阀+油管+压力计+测试阀+锁紧接头+压力计
+VR 安全接头+水力锚+剪销封隔器+油管+筛管+盲接头+VR 安全接头+RTTS 封隔器+开
槽尾管
+压力计”。
改进后的封隔器上方都有
VR 安全接头作为旁通通道,确保了管柱在起下钻时封隔器
上下压力平衡,是一种改进型工艺。跨隔测试下封隔器封闭的地层在开井期间表现为
“高压”,
采用
RTTS 封隔器有效解决了开井时的“高压”问题。
5.改进工作制度
由于跨隔测试工具多,工序复杂,在确保取全资料的前提下,测试设计应尽量采用二
开一关或一开一关制度,以减少管柱活动次数,降低施工中各种风险,确保测试工艺成功。
五、
HTHP 完井跨隔测试应用
通过完井跨隔工艺的改进,测试成功率明显提高,达到预期目的,下面是油田
F168 井
跨隔测试现场应用。
1.基础数据
F168 井是油田部署的一口重点井,构造位置为济阳坳陷东营凹陷,2008 年 5 月完钻,
油层套管下深
3700m,测试井段为 2977.00-3006.50m,测井解释为油水同层, 预测为高压低
产油层,下封隔器封闭井段为:
3608.00-3618.4m。为达到测试目的,第一层测试完后未封
闭,直接采用跨隔测试工艺进行跨隔测试。
2.管住结构
“油管+循环阀+油管+检漏压力计+测试阀+锁紧接头+压力计+VR 安全接头+水力锚+
115mm 剪销封隔器+油管+筛管+盲接头+VR 安全接头+115.6mmRTTS 封隔器(带水力锚)+
开槽尾管
+压力计”。
3.施工简况
按照设计及要求,准备测试工具,该井于
2008 年 8 月至 9 月进行跨隔测试,采用两开
一关制度,测试历时
120 小时。该地层实测温度 135
℃,地层实测地层压力 29.0Mpa,跨隔
下封隔器密封良好,实测地层压力
46.98MPa,实测井温 156
℃,测试工艺成功。
六、结论与建议
1.跨隔测试工艺改进后,施工质量明显提高,为油田勘探、开发提供强有力的技术支撑,
节约了大量时间和资金,产生良好的社会效益和经济效益。
2.现场成功应用说明所选的测试工具和施工设计是科学合理的,符合测试要求,为
HTHP 完井跨隔测试提供了科学方法和成功经验。
3.采用完井跨隔测试时,封隔器的坐封深度计算一定要准确,同时要全面考虑测试管
柱受温度、压力等因素的影响,在井内的伸缩长度,确保封隔器坐封位置准确并密封。