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对生产影响较大,为了延长运行周期,在碱炉锅炉管束处增加了吹灰器,并加强吹灰,经

改造后,碱炉运行周期从

20 多天提高到 35 天左右。

碱炉设计一个主喷液口和两个辅助喷液口,辅助喷液口位置低,黑液在炉内悬浮干燥时间

短,到达垫层时干燥状况不好,燃烧效果不好,生产中极易出现不稳定的情况,常易堵一

次风嘴,引起碱炉黑炉。为了改善碱炉运行状况,将碱炉辅助喷液口位置改高,使三个主辅

喷液口处于同一标高位置。因喷液口位置改高后,带来了黑液燃烧中心的上移,加上超负荷

运行,碱炉积灰十分严重,运行周期明显缩短,最短运行周期仅

7-9 天。为此,通过增大黑

液喷枪口径,喷枪口直径由

10-12mm 改为 14mm,雾化片孔径由原来 8-10mm 改为 12-

16mm;喷液压力降低到 0.15MPa 以内;二、三次风改为冷风;同时降低过剩空气系数,增

加芒硝用量,降低碱炉炉膛出口烟气温度等措施,延长了碱炉的运行周期,运行周期维持

30 天以上。

另外,结合碱炉大修,将原管式省煤器改为膜式省煤器,增加碱炉蒸汽产量

3-4t/h,提高

了能源利用效率。

降低苛化流失

苛化设计采用连续苛化生产工艺,绿液经绿液澄清器,除去绿液中的杂质后,进入消化系

统与石灰进行消化反应,然后进入串联的三台苛化器,苛化后进入浓白液澄清器,沉淀的

白泥用膜泵抽到辅助苛化器,得到的乳液送稀白液澄清器,稀白液送燃烧,白泥用膜泵抽

送真空洗渣机过滤,滤液送往稀白液澄清器,白泥外排,有时白泥在稀白液澄清器内直接

外排,

碱液流失大,对环境污染大。为此,增加了一台白泥预挂式过滤机,改后工艺流程为:浓白

液澄清器沉淀的白泥用膜泵抽到真空洗渣机过滤,滤液送浓白液澄清器,白泥在辅助苛化

器内稀释后送稀白液澄清器,稀白液澄清器沉淀的白泥用膜泵抽到预挂式过滤机过滤,滤

液送稀白液澄清器,白泥干度达

70%左右,送往水泥厂综合利用。经改造后,澄清器内白

泥可及时抽走,提高了碱液和稀白液的澄清度,在提渣机等处用稀白液替代清水对排放的

碱渣进行洗涤,增加稀白液的用量,降低了稀白液和白泥中残碱的含量,减少了碱流失,

有利于白泥的综合利用,解决白泥外排污染环境的问题。

结语

我国造纸企业平均生产规模较小,技术装备水平相差较大,国内仍有较多低水平的碱回收

生产线在运行,对其进行技术改造和生产工艺优化,充分挖潜碱回收的生产能力,提高碱

回收技术水平,治理环境污染是一些中小制浆造纸企业的重要任务。湘江纸业公司

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