期的化渣情况影响去
P,中期碳氧反应剧烈,若把握不合适出现“返干”现象,影响脱 P 脱
S,后期炉渣化的不透,不能稳定脱 P 成果,还不利于脱 S 的进行,要做到全程化渣;终点
控制的
“双命中”情况影响着钢水的氧含量和钢水温度;过程的喷溅情况等操作因素。
2.4 C、P 准确率。可以说炉长是对整炉钢的一个把关者,在打开样勺后,炉长能够迅速
的判断出,碳含量及
P 是否超标,在配加碳时,需要综合性考虑影响增碳剂回收率,若取
样不具有代表性,炉渣没有化透等因素影响炉长看碳、看
P。
2.5 配加合金的水平。影响合金回收率的因素很多,一助手操作的稳定性,对出钢量和
终点的把握,合金加入的顺序,放过程中下渣情况,出钢口情况,对钢水余锰的估计等考
虑不周和计算失误可能造成
Si 和 Mn 的不合。
2.6 放钢过程下渣。不管是放钢前期下渣还是放钢后期未挡住渣,对合金和增碳剂的回
收率都有很大的影响,为了降低成本,我们都是按照中下线配加,若采取措施不及时,可
能会影响合格率;还可能造成回
P 现象;增加钢中的夹杂物含量等危害。
2.7 精炼工的操作水平。4#连铸机生产 275×380mm2 和 320×410mm2 断面时,精炼需要
喂硅钙线,进一步脱氧及去硫,有时精炼工对于喂线的数量把握不准,使硅超标;有时取
样时间和取样位置不合适,可能造成窄成分不和。
3 控制措施
1)首先制定出关于提高窄成分的原则和指导思想:主要是研究影响五大元素的因素,
提高操作水平,执行标准化操作,稳定终点控制情况。
2)经认真总结,研讨出九种操作模式,影响合金回收率的因素分析,减少对成品钢中
的
Si、Mn 影响,执行标准化操作,减少对脱 P 脱 S 的影响效果,提高对终点控制的“双命
中
”率和合金的配加,做到初渣早化,过程渣化好,终渣化透,操作稳定。
3)学习冶金原理,掌握影响合金的回收率因素,达到 Si、Mn 控制合格率为 100%,提
高操作技能,提高职工对产品质量意识,提高放钢技能,确保放钢整个过程不下渣不卷渣。
4 效果分析
4.1 直接经济效益。自实施窄成分以来,不断探索操作模式,一助手的操作水平和炉长
的高拉碳水平得到很大提高,大大降低了钢水的氧含量,过去合金的配加的思路是按照中
上线配加,现在各方面的操作水平都提高了,合金的配加思路为中下线,这样每吨钢大约
节约
6.0×10-4Kg(0.0006kg)硅锰合金。