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最重要的一个节能降耗攻关小组。攻关小组分两档指标,完成一档指标开始计奖,指标在一
档与二档之间根据指标完成情况按比例在一档奖金基础上迫加奖励;未完成一档指标,对
攻关小组组长及责任人按一档个人应得奖励进行考核;同时结合当月指标与全年累计指标
完成情况对攻关小组进行奖励与考核:

 当月完成,累计完成,兑现当月应得奖励;累计未

完成,兑现当月应得奖励的

SO%;当月未完成,累计完成,不奖不罚;当月未完成,累计

未完成,当月兑现考核;全年累计完成按全年应得奖励一已发奖励

+已考核金额进行补奖。

攻关小组的成立,极大地激励了各小组成员的责任心和聪明才智,做到了无漏洞管理。

 

  

3 工艺技术实践 

  

3.1 影响钢铁料消耗的主要原因 

  钢水收得率是出钢量与钢铁料装人量之比。装人量是指一炉钢包括铁水与废钢总量,唐
钢第一炼钢厂的装人量包括铁水、生铁、外购废钢、自产冻块、尾坯和炉下散状渣铁粒。

 

  可以看出,影响钢铁料消耗的主要因素包括原料中杂质元素化学损失、烟尘损失、炉渣
中铁的损失、喷溅及倒渣带钢造成的铁耗等。为了提高钢水收得率,降低钢铁料损耗,应采
取合理的原料结构、合适的装人制度和合适的造渣工艺并稳定转炉操作实现。

 

  

3.2 降低钢铁料消耗工艺措施 

  

3.2.1 优化入炉原料结构 

  同比可知,废钢铁比铁水氧化少,同时带给炉内的渣量少,其理论钢水收得率高较多。
因此,在合适的外部冶炼条件和用量范围内,保证冶炼热量平衡,通过增加炉下自产散状
渣钢用量,可有效增加钢水量,从而降低钢铁料消耗,同时炉下散状渣钢不需要成本,进
而可大幅降低钢铁料成本。

 

  

3.2.2 改进造渣工艺,减少妒渣铁耗 

  

3.2.2.1 渣童分析 

  控制良好的终点渣况,及时更换出钢口砖和规范过程维护,同时注意后大面的喷补,
强化加球小车的维护调整和加球操作,始终关注挡渣球的质量状况,确保炉内钢水出尽出
完的同时合理有效控制下渣,减少钢水氧化和提高合金收得率。

 

  

3.2.2.2 改进吹炼工艺,降低喷城损失 

  为消除或减轻喷溅采取了以下措施:(

1)适当提高炉容比,在对转炉扩容的基础上对

转炉炉衬结构进行了改进,工作层全部采用镁碳砖炉衬,减少了炉衬厚度,从而增加了炉
内有效容积,同时采用合理的炉型结构,以利于喷溅物的反射。(

2)合理控制转炉装人量

和控制造渣料用量,以便减薄渣层。根据炉龄和炉衬情况采用分阶段定量装人法,在炉役前
期适当减少装人量,保证炉内有效工作容积。(

3)改进化渣工艺,保证前期化好渣,在二

批造渣料加入前后,通过提前成渣的方法,将泡沫渣的高峰期前移,以便与脱碳的峰值时
刻错开。(

4)在脱碳的高峰期到达之前.时提高枪位,然后再将其平缓地恢复到正常值。

5)吹炼终期采用压枪位操作,加强熔池搅拌,保证终点钢水成分和温度的均匀,同时降

低炉渣氧化性。

 

  

3.2.3 改进其他配套工艺,创造良好的降低钢铁料消耗条件 

  (

1)提高混铁炉铁水温度,保证铁水温度在 1200

℃以上; 

  (

2)引进出钢下渣检测装置,防止钢渣进人钢包内,提高合金收得率、降低钢水氧含

量;

 

  (

3)改进中间包浸人式水口,降低连铸中废; 

  (

4)改进连铸火焰切割装置和气源类型,通过减少割缝以降低钢铁料消耗; 

  (

5)调节钢水成份,保证钢水流动性和可浇性,确保连铸生产稳顺,减少钢水损失和

回炉。

 

  

3.3 加快 VD 的建设