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风机安全监控器研究

  提出风机安全监控管理的目的,是为了自动检测出振动、油温、油位的变化
数值,并进行显示和记录,同时对检测值超限的风机进行报警和停机,以求达
到风机安全平稳运行的目的,减少甚至杜绝风机损坏事故的发生。根据现场管理
的实际情况,确定了

“风机振动”、“滑油油温”、“减速箱油位”3 个参数是保证风

机安全最重要的运行参数

[3]。又确定了

“测量范围”、“测量精度”、“巡检时间”等

15 项设计参数进行研发制作。该系统于 1993 年 9 月在循环水场得到首次试用

命名为

“KR-939 风机安全监控器”。

  该系统运用了多参数组合探头技术、数字指令编码技术和计算机网络管理技
术。三参数组合探头安装于风机减速箱泊尺固定座上,其探杆直接插入滑油中,
将减速箱内的油温、泊位及设备振动值直接转换为电信号,并远传至控制室内的
风机安全监控器。每台安全监控器可以用一条四芯电缆挂接

8 只组合探头,对 8

台风机的运行参数进行实时监控,同时完成数字显示。超限报警、超限停机等多
相功能。经过了多次的试验和改型设计,目前已经成功运用于设备生产现场,各
项参数达到了预定的设计要求。

  

实现计算机联网控制

  上面介绍的两种测控系统,可以通过一条四芯通讯电缆

(RS-422 标准串行接

)与 1 台管理计算机连接,计算机可以是通用型 PC 机或工控机。当配备相应的

组态化监控管理软件

(DCS-900 软件),即可与多台 KR-933、KR-939 监控器实现

联网控制。与计算机联网后的风机监控器增加了如下功能:

  

①同时监控网内所有控制器的测量参数,实现综合管理。

  

②修改网内各控制器的设定参数。

  

③根据各控制器运行参数变化实现系统优化管理。

  

④进行历史数据及图形的记录,帮助分析,方便查询。

  

4 风机管理研究的效果

  自

1993 年开始北京燕化炼油厂进行风机自控管理试验,取得了良好的效果,

主要成绩反应在节能和安全运行两个方面。

  空气系统中的气流组织与温度效果

  

1.前言

  近代,由于我国国民经济的迅速发展,人民的生活水平的不断提高,工作
与生产环境的不断改善,无论在舒适空调和工业生产用空调工程中空气系统

[俗