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响传热效果,必须关小取样阀,才能满足样品温度要求,这样,取样管内水流
速度就会减小,且处于未充满状态,不符合化验要求,导致样品不具有代表性,
化验时取样瓶内颜色不匀的现象。

  

1.4 压力调节器滞后

  压力调节器滞后现象经常发生,水位调节器不能投用,出现异常时如不及
时进行有效调整,则除氧器压力和温度易发生波动,从而导致除氧效果差。

  

改进措施

  

2.1 脱盐水复热改造

  为了提高除氧器的进水温度对脱盐水的工艺,流程进行了改进,具体措施
为:

①将去软水加热器加热后的脱盐水再次引至化学水装置内,与工艺冷凝液

换热

;

② 增设乏汽吸收器,吸收化学水装置冷凝液水箱近 4t 的乏汽;③ 改变原外

送冷凝液的工艺路线,将其直接送往除氧器。

  通过一系列改造,不仅实现了化学水装置的乏汽回收,而且满足了即使在
软水加热器故障下除氧器的进水温度,使除氧器的进水温度维持在

85

℃左右。

改造后的流程如图

3。

  

2.2 完善除氧设备

  更换并加固了损坏的除氧器喷嘴,清理并更换了已变形的填料,并将筛盘
进行了点焊加固,使除氧器性能得到了完善。

  

2.3 改造取样器

  为了保证样品真实性,将取样器引入中化分析室,并适当增大取样器的换
热面积,经过调整试验,在要求的水温下,能够达到样品流量要求,保证了取
样化验所需的条件。并且规定及时检查、更换取样器内冷却盘管,防止盘管结垢
影响冷却效果。

  

2.4 优化操作,稳定除氧器压力和水位

  经过跟踪监测,对除氧器的运行操作做出规定:

①均衡进水,调整时要做

“少量多次”,避免有大的波动;② 除氧器水位控制在 1300~1700mm,以利于

除氧水在水箱内进一步扩散除氧

;

③ 各除氧器之间不得有压游现象,若出现压游

现象,应及时配合仪表人员检查分析,找出压力调节器跟踪调节滞后的原因,
并尽快解决,从而保证了除氧器能够在最佳工况下稳定运行。

  

改进效果