佳,而尾部覆盖层只有
2 米厚。纵观覆盖层最厚处,其处于 0+930m 段缺乏黏性
土,而基岩上方的中砂层只有
O.9m 厚,这一层主要位于 0+930-1+300 这~趋
于内,属于中密状态。而基岩上方已经风化成全风化~强风化,其下是中等风化
片麻岩,承载力高、岩性比较硬。为此,我们针对
1.0-4.2m 厚全风化段岩体以及
5.0~17.5m 厚的坝基土及坝身土做了一个室内渗透试验与注水试验。试验数据显
示其大部分是微弱透水性,在这当中
1+30-l+620 与 0_+2O0-0+45O 处属于中等
透水性,而针对强风化段岩体所做的室内试验与注水试验得到的数据显示,防
渗墙穿进强风化岩达
50cm,其透水性属于弱透水性。
2.2 施工过程
主坝为南北走向,南面连接进库道路。北面为一危桥,施工进场道路只有南
面的进库路,坝顶最大宽度仅为
5.Om,液压成槽机宽 5.Om,这就意味着液压
抓斗进行施工作业时,坝面交通中断,其他的工程只得停顿下来。对于本就时间
紧迫的形势更加严峻,因此为提高施工效率、保证施工质量,工程中所用的混凝
土采用商品混凝土。
2.2.1 混凝土导向槽
导向槽是在地层表面沿地下连续防渗墙轴线方向设置的临时构筑物。起着标
定防渗墙位置,成槽导向、锁固槽口
-保持泥浆液面·槽孔上部孔壁保护、外部荷载
支撑的作用,再结台液压薄壁抓斗机械自身良好的三级导向系统,确保成槽的
垂直度。本工程在槽口建造型
C20 钢筋混凝土导向槽,导墙两侧用黏土分层回填
压实,作为防渗墙施工平台。
2.2.2 槽段成槽
槽孔长度关系到混凝土防渗墙接头的数量和对土体稳定的影响。根据地质条
件、挖槽机械性能
(主要是抓斗张开斗宽),结合混凝土的供应强度,以及土体的
施工安全等因素,本工程采用三抓成槽,
I、
Ⅱ期槽段长度都为 7.Om,但在施工
过程中,根据工程实际地质情况进行了适当调整。
2.2.3 槽段接头连接处理
为保证混凝土防渗墙段连接质量,采用
“接头管法”进行混凝土防渗墙段连
接施工。即在
I 期槽孔浇筑前,于槽两端下设 300mm 钢管,待}昆凝土初凝后。
按一定速度将其拔起,形成接头孔。
Ⅱ期槽孔浇筑}昆凝土时,接头孔靠近 I 期槽
孔的侧壁形成圆弧形接头,混凝土防渗墙段形成有效连接。
2.2.4 墙体浇筑
采用水下导管浇筑法,导管内径
250mm,丝扣连接。槽孔混凝土浇筑速度
是影响混凝土质量的重要因素,速度太慢会使混凝土坍落度损失,容易造成堵
管。
2.3 施工质量控制
2.3.1 混凝土质量的控制
由于受施工、养护条件的影响,结构混凝土强度一般仅为标准强度的
75%~80%。而在泥浆中浇筑的混凝土强度更低于一般混凝土强度,而且强度的
波动性大。本混凝土防渗墙设计强度标准值为
20MPa,其配合比(1~/m3)如下;
水泥:水:砂:石子:外加剂:粉煤灰
=323;194:778:1073:5.33:32.3。其中。水灰
比为
0.60,砂率为 42%,坍落度为 18-22cm。考虑到以上因素的影响,在商品混
凝土拌制过程中采取了
C30 的混凝土配合比进行配料,确保混凝土防渗墙施工
后的混凝土强度值达到设计要求。
2.3.2 施工中应注意的问题