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(5)废气处理系统

由于厌氧处理过程会产生

心s等废气,故厌氧系统的水池都应该加盖,废气通

过废气风机收集,采用涤气塔,用碱液进行洗涤

处理。

1.2.3好氧处理

经厌氧处理后的IC反应器出水进入后续的活性

污泥系统进行好氧处理。本系统由选择池、好氧曝气

池和二沉池组成。

(1)选择池和好氧曝气池Ic反应器出水自流

进入选择池,选择池容积为630

m3。好氧曝气池设

计为推流式,总容积约为24400

m3,采用Nopon公

司潜水曝气方式进行曝气,好氧曝气池有效水深为

8.3

m。好氧曝气池末端安装溶氧仪以监测废水中的

溶解氧浓度,以便对好氧曝气池内的溶解氧进行

控制。

(2)二沉池来自于好氧曝气池的混合液经过

好氧曝气池末端的配水堰流入一座直径54

m的二沉

池,设计表面负荷约为0.47

m3/(m2・h)。二沉池通

过重力沉降和泥层的过滤作用将污泥与处理后的出水

分离。出水溢流至二沉池出水井达标排放。

1.2.4污泥处理

初沉池污泥和经污泥浓缩池浓缩后的二沉池污泥

一起进入污泥混合池,经带式脱水机脱水处理后外

运。污泥脱水处理产生的滤液自流入调节池。

1.3主要设备及规格

主要设备及规格见表3。

表3主要设备及规格

注罗茨风机数量为4台,其中使用3台,备用1台。

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2运行情况

该工程于2008年11月启动,经一段时间的调试

后可稳定运行。由于采用了先进的工艺,废水排放量

最初只有17000

m3/d左右,为保证Ic反应器保持一

定的上升流速,IC反应器出水的1/3回流至预酸化

池。2009年3月的出水水质检测平均数据如表4所

示。从表4可看出,2009年3月,废水处理系统对

COD。,和ss的去除率分别达到96.9%和97.5%,出

水COD。,除个别数据有波动外,绝大部分稳定在90

mg/L以下。

表4

2009年3月出水水质平均数据

mg/L

随着生产的进行,造纸工艺进一步优化,回用水

比例增多,导致废水排放量继续减少。2009年6月

后,废水排放量稳定在11000

m3/d左右,IC反应器

出水的50%回流至预酸化池。2009年7月初的一周

内出水水质平均数据如表5所示。从表5可看出,废

水排放量减小后,由于排出污染物的总量基本保持不

变,导致有机物浓度成倍增长,但出水各项指标去除

率略有增长,COD。和SS去除率分别为98.2%和

98.6%,二沉池出水CODcr大部分稳定在95

mg/L左

右,ss稳定在40

mg/L以下,其出水水质均达到

《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544--2008)

的排放标准。

表5

2009年7月初的一周内出水水质的平均数据

mg/L

3废水处理的工艺特点

3.1预处理工艺

制浆造纸生产中不可避免地有很多纤维浆料流

失,可用斜网或微滤机回收纤维并用于造纸。如果采

用过细的网孔虽然能够回收更多的细纤维,但在抄纸

过程中这些细纤维可能还会重新流失排到废水处理

场,导致经斜筛处理后的废水sS仍然较高,本工程

采用100目的斜网。纤维浆料对废水处理系统的影响

分为两个方面:一方面可能会堵塞微孔式曝气设备的

China

Pulp&Paper

Vol-29。№7,2010

万方数据