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第25卷第10期

中国给水排水

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解酸化池内预酸化度>30%,预酸化度过高或过低

都将影响颗粒污泥的形成心]。调试采取逐步增大

进水负荷的方法,直至全负荷运行。IC反应器水力

负荷按2、3、4、5、5.55 m3/(m2-h)逐渐提高。

曝气池启动采用原有曝气池污泥进行驯化,并

且对曝气器进行了优化筛选。污泥负荷从0.05、

0.1、0.15

kgBOD/(kgMLSS・d)逐渐升至0.2

kg—

BOD/(kgMLSS・d),进水量从40、80、100、120、130

m3/h逐渐提高到150

m3/h。

经过4个月的调试运行,整个废水生物处理系

统稳定,厌氧系统和好氧系统的BOD,去除率均达

到80%以上,对BOD,总去除率达到98%以上,悬

浮物去除率达到95%,经斜板沉淀后的高浓水重新

回到造纸纸浆系统,二沉池出水回用于纸机生产。

3.2运行效果

目前,该公司造纸废水“零排放”工程所有处理

设施运行平稳正常,处理水量已达到3

600

n13/d,满

足生产用水需求,经处理后的水质符合纸机生产用

水要求,实现了生产用水的“零排放”。2008年6

月,经当地环境监测中心监测,出水各项指标均达到

设计要求,满足该公司回用水质控制指标要求,监测

结果见表2。

表2废水处理工艺运行效果

Tab.2

Running effect of wastewater

treatment

processes

斜板沉

斜板沉 水解酸化 lC反应

曝气池

项目

淀迸水

淀出水

池出水

器出水

出水

COD/

5 781

5 207

2 660

852

(mg・L一)

BOD。/

(mg・L’1)

2 046

252

29

SS/

(mg・L一)

4 038

531

334

74

pH

7.50

7.50

7.30

7.85

8.25

IC反应器产生的沼气送至纸机车间的燃烧器,

点燃后用于纸页的辅助干燥。同时1C反应器产生

的颗粒污泥性状良好,可作为其他新建项目种泥出

售。此外,好氧处理排放的剩余污泥通过投加絮凝

剂改良后,目前也全部回用于造纸生产,实践证明完

全符合生产要求,在实现废水“零排放”的同时,可

实现污泥的“零排放”。

4工程效益分析

①工程投资

该改扩建项目总投资为1 534.58万元,其中土

建投资为364万元、设备投资为839.60万元、安装

及其他费用为330.98万元。

②处理成本

废水处理成本以2008年4月的统计数据为计

算依据(见表3),得出吨水处理成本为0.62形m3。

表3废水处理成本

TlIb.3

Cost for wastewater treatment

成本/

单价

消耗量

(元・d。)

0.63元/

2 155

电耗

l 357.65

(kW・h)

kW・h/d

46%同体尿素

2.60元_/kg

6 kg/d

15.60

磷酸氢■铵

4.40元_jkg

15 kg/d

66.00

絮凝剂

35.00;G/kg

12 kg/d

420.00

人工

100影(月・人)

10人

366.67

注:

不包括设备折旧费和维修费。

③节水效益

该公司实现废水“零排放”后,吨纸耗用清水量

为2.52 m3,比技改前(3.5 m3)减少0.98 m3,按产

纸量为10×104 t/a计算,可节约地下水9.8×104

in3/a,地下水资源费按1.6形m3计算,可节约成本

15.68万元/a。

④纤维和原材料回收效益

随着生产工艺用水复用率的提高,纤维和原材

料回收率也逐渐提高,实现“零排放”后,吨产品原

料消耗由原来的1.15 t下降到1.1 t以下,每吨纸可

节约0.05 t原材料。按年产纸量为10×104 t、原材

料价格为1

500形t计算,吨纸可节约成本75元,

则全年可节约750万元/a。

⑤沼气回收利用效益

增加厌氧处理设施后,可产生沼气3

000

m3/d,

相当于原煤3.45 t。该公司把沼气用于纸页烘干,

可节约原煤1

173

t,每吨原煤价格为620元,可节约

成本72.73万元/a。

⑥厌氧颗粒污泥效益

废水处理站产生颗粒污泥(浓度为10%)2

m3/

d,主要用于新建厌氧反应器的启动。目前的销售价

格为400形m3,可获得直接经济效益为28.8万元/

ao

⑦社会效益和环境效益

该工程实现了废纸造纸生产用水“零排放”,消

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万方数据