第25卷第10期
中国给水排水
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解酸化池内预酸化度>30%,预酸化度过高或过低
都将影响颗粒污泥的形成心]。调试采取逐步增大
进水负荷的方法,直至全负荷运行。IC反应器水力
负荷按2、3、4、5、5.55 m3/(m2-h)逐渐提高。
曝气池启动采用原有曝气池污泥进行驯化,并
且对曝气器进行了优化筛选。污泥负荷从0.05、
0.1、0.15
kgBOD/(kgMLSS・d)逐渐升至0.2
kg—
BOD/(kgMLSS・d),进水量从40、80、100、120、130
m3/h逐渐提高到150
m3/h。
经过4个月的调试运行,整个废水生物处理系
统稳定,厌氧系统和好氧系统的BOD,去除率均达
到80%以上,对BOD,总去除率达到98%以上,悬
浮物去除率达到95%,经斜板沉淀后的高浓水重新
回到造纸纸浆系统,二沉池出水回用于纸机生产。
3.2运行效果
目前,该公司造纸废水“零排放”工程所有处理
设施运行平稳正常,处理水量已达到3
600
n13/d,满
足生产用水需求,经处理后的水质符合纸机生产用
水要求,实现了生产用水的“零排放”。2008年6
月,经当地环境监测中心监测,出水各项指标均达到
设计要求,满足该公司回用水质控制指标要求,监测
结果见表2。
表2废水处理工艺运行效果
Tab.2
Running effect of wastewater
treatment
processes
斜板沉
斜板沉 水解酸化 lC反应
曝气池
项目
淀迸水
淀出水
池出水
器出水
出水
COD/
5 781
5 207
2 660
852
(mg・L一)
BOD。/
(mg・L’1)
2 046
252
29
SS/
(mg・L一)
4 038
531
334
74
pH
7.50
7.50
7.30
7.85
8.25
IC反应器产生的沼气送至纸机车间的燃烧器,
点燃后用于纸页的辅助干燥。同时1C反应器产生
的颗粒污泥性状良好,可作为其他新建项目种泥出
售。此外,好氧处理排放的剩余污泥通过投加絮凝
剂改良后,目前也全部回用于造纸生产,实践证明完
全符合生产要求,在实现废水“零排放”的同时,可
实现污泥的“零排放”。
4工程效益分析
①工程投资
该改扩建项目总投资为1 534.58万元,其中土
建投资为364万元、设备投资为839.60万元、安装
及其他费用为330.98万元。
②处理成本
废水处理成本以2008年4月的统计数据为计
算依据(见表3),得出吨水处理成本为0.62形m3。
表3废水处理成本
TlIb.3
Cost for wastewater treatment
成本/
项
目
单价
消耗量
(元・d。)
0.63元/
2 155
电耗
l 357.65
(kW・h)
kW・h/d
46%同体尿素
2.60元_/kg
6 kg/d
15.60
磷酸氢■铵
4.40元_jkg
15 kg/d
66.00
絮凝剂
35.00;G/kg
12 kg/d
420.00
人工
1
100影(月・人)
10人
366.67
注:
不包括设备折旧费和维修费。
③节水效益
该公司实现废水“零排放”后,吨纸耗用清水量
为2.52 m3,比技改前(3.5 m3)减少0.98 m3,按产
纸量为10×104 t/a计算,可节约地下水9.8×104
in3/a,地下水资源费按1.6形m3计算,可节约成本
15.68万元/a。
④纤维和原材料回收效益
随着生产工艺用水复用率的提高,纤维和原材
料回收率也逐渐提高,实现“零排放”后,吨产品原
料消耗由原来的1.15 t下降到1.1 t以下,每吨纸可
节约0.05 t原材料。按年产纸量为10×104 t、原材
料价格为1
500形t计算,吨纸可节约成本75元,
则全年可节约750万元/a。
⑤沼气回收利用效益
增加厌氧处理设施后,可产生沼气3
000
m3/d,
相当于原煤3.45 t。该公司把沼气用于纸页烘干,
可节约原煤1
173
t,每吨原煤价格为620元,可节约
成本72.73万元/a。
⑥厌氧颗粒污泥效益
废水处理站产生颗粒污泥(浓度为10%)2
m3/
d,主要用于新建厌氧反应器的启动。目前的销售价
格为400形m3,可获得直接经济效益为28.8万元/
ao
⑦社会效益和环境效益
该工程实现了废纸造纸生产用水“零排放”,消
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万方数据