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房桂干 /我国造纸工业节能减排 现状和应采取的对策

表 1 横管式连蒸和传统蒸球间歇蒸煮技术比较

单位

横管式连蒸蒸煮

蒸球间歇蒸煮

1 蒸煮条件

设备容积

/ m

3

/ 台数

37/ 1

25/ 14

设计能力

/ t 风干粗浆/ d

120

8~ 10/ 台

备料方式

干法- 湿法

湿法

除尘率

/ %

15

10- 11

N aO H

/ %

12

13

蒸煮液比

1: 2. 8~ 3. 0

1: 2. 8~ 3. 0

蒸煮温度

/ !

155~ 165

155~ 165

蒸煮时间

/ m in

20~ 25

150~ 180

蒸煮强度

K g/ m

3

∀ h

135

16. 7

粗浆得率

/ %

50

45

卡伯值

19~ 20

19~ 20

2 成浆质量

残碱

/ g/ l

0. 01

0. 02

打浆度

/ #SR

23~ 26

26~ 31. 5

湿重

/ g

2. 5~ 3. 0

1. 5~ 2. 0

裂断长

/ m

185. 4

106. 8

经 CEH 三段漂后浆白度

/ %

80~ 82

74~ 76

52g/ m

2

胶印书刊纸

裂断长

/ k m

4. 9

4. 0

52g/ m

2

胶 印 书 刊 纸

抗 张

强度

/ N

纵向 37. 0

纵向 31. 0

横向 29. 8

横向 27. 1

3 每吨绝干粗浆物料消耗

绝干净草片

/ t

2

2. 3

N aO H

/ %

11. 5~ 12. 5

12. 5~ 13. 5

蒸汽

/ t

2. 0

2. 5

/ k w h

170. 9

96. 4

2. 1. 4 变频控制磨浆

造纸行业推广应用变频技术, 具有良好的

经济、

社会效益。变频调速技术是当前最好的

交流调速技术, 在节省 30% 以上电能的同时,
能提高功率因数和电机工作效率, 降低噪音, 改
善生产工作环境。电机软启动, 减少启动冲击,
延长机械设备使用寿命, 性能稳定, 保护功能完
善。变频技术操作简单, 自动化程度高。

某制浆分厂热磨机浆生产线的主体设备是

2 台 大型磨浆 机, 各以 1 万 kW 电机 为动力。
按原设计工艺, 大量粗浆需返回主体设备精磨
成细浆以保证质量, 电耗较高。技术人员通过
研究论证, 把粗磨和精磨分开, 利用其他生产线
耗电较小的精磨设备, 优化组合生产流程, 将原
来回流的粗浆改由后者处理, 在保证浆料质量
的同时, 为主体设备腾出提高产量的空间, 从而

实现增产降 耗。该生产线 产量因此由 原来的

150t / d 提高到 173t / d。每 t 浆耗电由 原来的

2692 K w h 降低到 2501 Kw h。加上磨 石机浆
生产线的变频技术改造, 制浆分厂日节电达到

5. 4 万 K w h, 这项改革一年节电 1900 万 K w h,
经济效益十分可观。

2. 1. 5

中浓打浆

高效节能中浓打浆技术关键设备是自吸式

供料的中浓液压盘磨机, 盘磨机在 6% ~ 15%
的浓度下操作, 改变了我国造纸工业长期依赖
低浓打浆的落后面貌。由于盘磨机结构经过特

殊设计, 浓度 6% ~ l5% 的浆料可顺利通过磨区
和磨室, 这时磨盘之间的纤维网状物中纤维的
密度大, 纤维的形态变化依赖纤维与纤维之间
的剧烈摩擦, 使纤维产生挤压、压溃、细胞壁破
裂、

分丝、

起毛、

细纤维化等一系列的变化, 而受

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