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情况下对浆渣回流重磨。

这样,

一方面由于浆渣增加了磨

浆动力消耗,另一方面由于浆渣回流会造成筛选系统的

浆渣积累,增加了筛选负荷和降低了筛选设备的筛选性

能,特别是对二段压力筛影响更大。

3

漂 白 、磨 浆 与 筛 选 流 程 设 计 的 改 进 实 例

  针对常规A P M P 漂白、磨浆和筛选工艺的缺陷,对漂

白、磨浆与筛选流程设计进行了改进。

3.1

流程设计示例一

(见图2 )

  

  该制浆工艺是在常规A P M P 两段浸渍、两段高浓磨

浆的基础上,

根据产品的适用范围,在一段高浓磨和二段

高浓磨之间增加一个高浓保留塔,

磨后浆料进入消潜池,

消潜后浆料经过低浓双盘磨打浆,低浓磨后的浆料通过

两段中浓压力筛进行筛选,压力筛的良浆经过斜螺旋脱

水机洗涤浓缩,用中浓泵送高浓贮浆塔贮存,供抄纸使

用。第二段压力筛筛出的浆渣利用一台与主线盘磨同一

型号规格的低浓双盘磨单独打浆,磨后浆料进入筛前浆

池,再通过压力筛选系统。该流程具有以下特点:

  

(1)

在两段高浓磨间增加高浓漂白塔。一方面使浆料

在二段磨前停留较长的时间,在高温高浓的环境下充分

发挥化学药液的作用,使浆料白度有较大幅度上升而节

约化学药品,杨木浆料漂白可达7 0 % ~8 0 %I S O ,

同时又

可使纤维进一步吸水润胀,有利于提高二段高浓磨浆质

量;另一方面在生产高白度纸浆时可将保留塔作为漂白

塔,根据所要求的浆料白度,加入1 % ~3 %的过氧化氢漂

白剂,可使杨木浆白度高达8 5 % I S O ,

适用于配抄较高白

度的纸张。

  

(2)

在消潜池内进行酸处理。

在消潜池顶部加入硫酸

酸化到pH值5.5~6.5,

以中和氢氧化钠及分解残余的过

氧化氢,有效地稳定漂后浆料白度,

降低白度返黄率。

  

(3)

趁热采用高低浓打浆。高浓打浆使纤维的揉搓作

用增强,纤维的分丝帚化效果好,

能够更好地保持纤维的

长度和强度,

但单纯采取高浓打浆的处理方式,

微纤维束

及浆料细小碎片不能很好地疏解,浆料的匀整度差。因

此,高低浓两段打浆的良好结合,可使纤维受到损伤小,

打浆后浆料的强度高、质量好。借用浆料在消潜池消潜,

使浆料充分吸水润胀,而呈现出纤维的柔软性和可塑性,

趁机经过低浓打浆,

会有效避免纤维过度切断,

得到良好

纤维形态的浆料,并可提高低浓打浆效率,降低打浆电

耗。

该工艺设计的成浆打浆度和浆料白度能适用于表1中

列示的纸种,

有效弥补了常规工艺存在的某些缺陷,

但也

存在以下问题:

  

(1)

对二段筛的渣浆用低浓盘磨重磨,磨后浆料回流

重筛,增加了磨浆和筛选动力消耗。

  ( 2 )用 斜 螺 旋 脱 水 机 洗 涤 浓 缩 ,纤 维 流 失 率 大 ,需

配 置 纤 维 回 收 设 备 ,否 则 其 中 的 流 失 纤 维 多 为 细 小 纤

维,虽然经过滤液回用使纤维流转于筛选系统内,但增

加 了 筛 选 动 力 消 耗 ,并 会 产 生 细 小 纤 维 逐 渐 积 累 而 影

echnology

技术进步

工程设计

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China Pulp & Paper Industry  Vol.28, No.3  Mar.,2007