情况下对浆渣回流重磨。
这样,
一方面由于浆渣增加了磨
浆动力消耗,另一方面由于浆渣回流会造成筛选系统的
浆渣积累,增加了筛选负荷和降低了筛选设备的筛选性
能,特别是对二段压力筛影响更大。
3
浆
漂 白 、磨 浆 与 筛 选 流 程 设 计 的 改 进 实 例
针对常规A P M P 漂白、磨浆和筛选工艺的缺陷,对漂
白、磨浆与筛选流程设计进行了改进。
3.1
流
流程设计示例一
(见图2 )
该制浆工艺是在常规A P M P 两段浸渍、两段高浓磨
浆的基础上,
根据产品的适用范围,在一段高浓磨和二段
高浓磨之间增加一个高浓保留塔,
磨后浆料进入消潜池,
消潜后浆料经过低浓双盘磨打浆,低浓磨后的浆料通过
两段中浓压力筛进行筛选,压力筛的良浆经过斜螺旋脱
水机洗涤浓缩,用中浓泵送高浓贮浆塔贮存,供抄纸使
用。第二段压力筛筛出的浆渣利用一台与主线盘磨同一
型号规格的低浓双盘磨单独打浆,磨后浆料进入筛前浆
池,再通过压力筛选系统。该流程具有以下特点:
(1)
在两段高浓磨间增加高浓漂白塔。一方面使浆料
在二段磨前停留较长的时间,在高温高浓的环境下充分
发挥化学药液的作用,使浆料白度有较大幅度上升而节
约化学药品,杨木浆料漂白可达7 0 % ~8 0 %I S O ,
同时又
可使纤维进一步吸水润胀,有利于提高二段高浓磨浆质
量;另一方面在生产高白度纸浆时可将保留塔作为漂白
塔,根据所要求的浆料白度,加入1 % ~3 %的过氧化氢漂
白剂,可使杨木浆白度高达8 5 % I S O ,
适用于配抄较高白
度的纸张。
(2)
在消潜池内进行酸处理。
在消潜池顶部加入硫酸
酸化到pH值5.5~6.5,
以中和氢氧化钠及分解残余的过
氧化氢,有效地稳定漂后浆料白度,
降低白度返黄率。
(3)
趁热采用高低浓打浆。高浓打浆使纤维的揉搓作
用增强,纤维的分丝帚化效果好,
能够更好地保持纤维的
长度和强度,
但单纯采取高浓打浆的处理方式,
微纤维束
及浆料细小碎片不能很好地疏解,浆料的匀整度差。因
此,高低浓两段打浆的良好结合,可使纤维受到损伤小,
打浆后浆料的强度高、质量好。借用浆料在消潜池消潜,
使浆料充分吸水润胀,而呈现出纤维的柔软性和可塑性,
趁机经过低浓打浆,
会有效避免纤维过度切断,
得到良好
纤维形态的浆料,并可提高低浓打浆效率,降低打浆电
耗。
该工艺设计的成浆打浆度和浆料白度能适用于表1中
列示的纸种,
有效弥补了常规工艺存在的某些缺陷,
但也
存在以下问题:
(1)
对二段筛的渣浆用低浓盘磨重磨,磨后浆料回流
重筛,增加了磨浆和筛选动力消耗。
( 2 )用 斜 螺 旋 脱 水 机 洗 涤 浓 缩 ,纤 维 流 失 率 大 ,需
配 置 纤 维 回 收 设 备 ,否 则 其 中 的 流 失 纤 维 多 为 细 小 纤
维,虽然经过滤液回用使纤维流转于筛选系统内,但增
加 了 筛 选 动 力 消 耗 ,并 会 产 生 细 小 纤 维 逐 渐 积 累 而 影
T
echnology
技术进步
●
工程设计
●
79
China Pulp & Paper Industry Vol.28, No.3 Mar.,2007