2007年 第28卷 第5期
医 药 工 程 设 计
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Pharmaceutical & Engineering Design 2007, 28(5)
3 处理结果
3.1 中试结果
该制药厂废水的水量和 CODcr 浓度无任何变
化的理想状态下,它们完全混合均匀后的
CODcr 值
为
2818 mg/L,但实际排水肯定会有所出入,考虑到
留有一定余地,最终确定,原水
CODcr 浓度按 4000
mg/L 进行设计。为验证方案中提出的工艺流程和
设计参数,在现场完成了中试,处理水量为
1 m
3
/h。
原水水质情况见表
2。
表 2 某制药厂生产废水水量水质 (mg/L)
废水水量
CODcr
BOD
5
NH
4
-N
pH
SS
1 m
3
/h
4000
1300
160
5.1
1500
由中试结果可以看出:该废水通过模拟三段序
贯 式
H/O 处 理, 能 削 减 91.8% 的 COD 和 90% 的
NH
4
-N。废水最后经过次氯酸钠氧化出水的各项指标
均达到《上海市污水综合排放标准》
(DB31/199-1997)
的二级标准的要求。中试结果说明三段序贯式
H/O
处理技术的应用对该制药厂废水是合理可行的。
表
3 某制药厂生产废水处理中试结果 (mg/L)
项目
CODcr BOD
5
NH
4
-N
pH
SS
混合废水
3910
1280
159
5.1
1350
气浮出水
3525
1236
158
5.1
580
三段序贯式
H/O 出水
288
115
16
7.3
325
接触氧化出水
230
98
13
7.2
210
次氯酸钠氧化出水
92
28
12
7.2
186
总去除率
%
97.6
97.8
92.4
\
86.2
3.2 应用结果
在中试成功经验的基础上,对该制药厂现有的
污水处理设施进行改造,废水处理规模为
2000 m
3
/d,
技改工程利用原有的均质池、调节池、气浮池、第
三段序贯式水解-氧化池
( 利用原厌氧池改造 ),接
触氧化池Ⅱ
( 原有改造 ) 等构筑物,增设初沉池、第
一段水解-氧化池,接触氧化池Ⅰ、中间水池、二
沉池、氧化池、污泥池、污泥浓缩池。处理结果见
表
4。
表
4 某制药厂生产废水处理改造工程结果 (mg/L)
项目
CODcr BOD
5
NH
4
-N
pH
SS
混合废水
3420
1085
145
5.2
1210
气浮池出水
3012
1025
143
5.3
470
三段序贯式
H/O 出水
272
112
15
7.2
285
二沉池出水
218
92
13
7.3
208
氧化池出水
89
26
12
7.2
175
去除率
%
97.4
97.6
91.7
\
85.5
技改工程的处理效果与中试结果基本相符,废
水经三段序贯式
H/O 处理后,能削减 90.9% 的 COD
和
89% 的 NH
4
-N。废水最后经过次氯酸钠氧化池处
理后出水的各项指标均达到《上海市污水综合排放
标准》(
DB31/199-1997)的二级标准的要求。与原
处理工艺相比,污泥量减少
1/2,运行费用可节省
1/5。
4 结论
研究和工程实例表明:改进工艺通过三段序贯
式
H/O(水解-好氧)等新技术的应用,克服了厌氧-
好氧等工艺的不足之处,确保了难降解制药废水能
够稳定达标,同时能减少
20% 的运行费用。该改进
技术应用合理,经济可行,在医药行业具有一定的
推广应用价值。
参考文献:
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版社
, 2000.
[2] 《医药工业环境保护经验汇编》, 中国医药工业公司 , 1982.
[3] 李 静 , 姚传思 , 等 . 厌氧-好氧组合工艺处理制药废水的实验
研究
[J]. 工业水处理 , 2004, 24(1).
[4] 车振明 . 工程微生物学教程 [M]. 成都 : 西南交通大学出版社 ,
2007.