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包 ,降低钢铁料消耗 1. 5 kg

Πt。

(2) 采用中间包内钢水液面实测停浇 ,合理控制

中间包余钢量 ,确保中间包内残余钢水小于 6 t 。

(3) 中包开浇正常后 ,立即投入结晶器液面自

动控制 ,减少液面波动 ,降低切头损失 。

(4) 采用优化定尺切割技术 ,摸索钢种的收缩

率 ,合理调节定尺长度 ,确保平均定尺精度控制在

0~40 mm 以内 。

(5) 中间包停浇和中间包快速更换过程中采

用逐流收尾坯操作技术 ,提高铸坯定尺合格率 ,减
少切尾损失 。

(6) 优化连铸工艺 ,提高铸坯质量 ,减少轧制

废品 。

(7) 连铸工序降低钢铁料数据见表 2 。

2

 连铸主要技术指标对钢铁料消耗的影响

项目

2001

2000

减少钢铁

料消耗

单包连浇炉数

(

Π包

)

7. 04

6. 05

1. 5 kg

Π

t

平均切头切尾长度

(mm)

11 600

16 500

2. 07 kg

Π

t

平均中包余钢

(t)

5. 46

6. 2

1. 0 kg

Π

t

铸坯合格率  

%

99. 76

99. 72

0. 4 kg

Π

t

3

 炼钢各种消耗指标对比图

5

 降低钢铁料消耗取得的成果

加强管理前后钢铁料消耗情况见表 3 ,其对

比图见图 4 、

图 5 。

4

 

2000

2001

年钢铁料实耗对比

5

 钢铁料消耗进展图

5. 1  2001 年钢铁料消耗的构成测算

钢铁料消耗的计算公式 :
钢铁料消耗 (kg

Πt)

= 入炉金属量 (kg)

Π合格钢坯产量(t)

入炉金属量 = 铁水 + 废钢铁
本文计算中 ,除渣中钢珠损失 、

喷溅损失 、

尘中金属损失参考有关文献资料外 ,其余均为

3

 加强管理前后钢铁料消耗情况

kg

Π

t

日期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

累计

2000

1 139. 89 1 136. 64 1 134. 28 1 129. 21 1 126. 70 1 122. 53 1 227. 79 1 131. 67 1 122. 83 1 128. 41 1 130. 00 1 124. 19 1 129. 33

2001

1 123. 69 1 118. 44 1 116. 50 1 110. 71 1 111. 06 1 110. 81 1 114. 04 1 109. 74 1 108. 82 1 112. 67 1 123. 35 1 114. 10 1 114. 33

2001 年实际统计数据 。

2001 年全年产量 1 628 470 t ,平均炉产量为

104. 056 t ,单包连浇炉数为 7. 04 炉 ,其中铁水消

耗比例为 88. 16 % ,废钢消耗比例为 11. 84 %。

5. 2  原料部分

(1) 铁水扒渣损失 :按 5. 09 kg

Πt 铁计。

(2) 铁水脱硫扒渣损失 :按 7. 74 kg

Πt 铁计。

2001 年纯扒渣铁水 700 906. 4 t ,进行铁水脱

硫后扒渣的铁水为 772 940. 00 t ,其比例分别为

47. 56 %和 52. 44 %。

铁损 :5. 09 ×47. 56 % + 7. 74 ×52. 44 % =

6. 48 kg

Πt。

合格铁水的钢铁料消耗 1 006. 48 kg

Πt。

5. 3  炼钢部分

(1) 化学烧损 (化学成分取 2001 年平均值计

算) 。

5

2

科研与生产

武钢技术  

2003

年第

41

卷第

4