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(9  

) 每台数控机床均可访问或下载本机床目录和公共目录下的 NC 程序。

(10  

) 对具有 DNC 功能的数控系统,可以在网络上实现 DNC 加工。

(11  

) 数控机床联网数量不受限制。从系统示意图中可以看出,联网系统主控机是安装在

在企业局域网上的,从原理讲上在网上可以安装任意多个主控机,而每个主控机又可以联
接 32 台数控机床。

三、方案实施后的效果

实现数控机床联网后,我公司在数控程序管理和程序传输方面有了明显改善。

联网前数控程序基本处于初级管理状态,编程员按照工艺员提出的任务书编制程序。对于
较短的程序,程序完成后编程员将程序单打印,放在专用的程序袋中保存,每台机床对应
一个程序袋,操作者需要程序时由编程员负责复印或打印并发给操作者使用。对于较长的
程序,则由编程员自己保存在计算机硬盘中,需要时由编程员负责拷贝成软盘并交给操作
者使用。

数控机床联网后,依赖于专用网络管理软件的功能,所有编制好的程序均放在对应于每台
机床的目录下,每个程序按照零件图号编制名字,不会发生重名现象,操作者随时通过指
令了解网络上的程序并下载使用。

联网前后对比有下面几点明显的改变:

1

 

. 缩短传输程序的时间,也就是节约了昂贵的数控机床机时费用。

2

 

. 准确性高,零件程序重复使用时即使重新传输也可以保证绝对正确。

3

 

. 操作者劳动强度减低,只需在机床面板输入简单指令就完成了程序传输。

4

 

. 修改容易,首次使用的程序如果在现场进行了修改,上传后可供下次调用。

5

 

. 程序管理实现了统一化。

6

 

. 责任清楚,一旦出现问题,很容易分析出编程原因或操作原因。

四、应用实例

1

 

. 数控十米元车

主要加工对象是汽轮机低压转子,目前已编制了三个产品的低压转子的成熟程序,程序总
数量 809 个,总长度 214K,已经超出了机床存储器的容量,实现机床网络化管理后,编
程员将这些程序存储在联网系统的主控机中,当机床更换加工零件时,工人根据加工对象,
按照程序清单下载程序,无需编程员再做任何辅助工作。

2

 

. 数控落地铣床

主要加工对象是汽轮机汽缸、低压转子铣棕树型叶根槽、转子联轴器孔等,其特点是零件繁
杂,程序种类多,不易管理,机床联网使得程序管理有序化,方便了操作者随时调用。

润扬大桥项目是我公司承接的国家重点建设项目,工期非常紧,其中的散索鞍座是曲面零