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  钻机安装就位后,用水平尺校正水平,保证钻机、天车、转盘和桩位中心在同一铅垂线上,钻
机在开钻前必须空载运转,以检查机械性能。根据试桩时地层情况,选用单腰带三翼硬质合金钻
头钻 进。 开孔 后先 用正 循环 轻压 慢转 的钻 进参 数钻 进, 缓慢 注水 ,使 冲洗 液达 到密 度为
1.15~1.25Kg/L,粘度为 20~22s 时,开始正常钻进,正常钻进中,泥浆性能保持不变,采用中等
转速(23r/min),较大泵量,,保持适当钻速进行钻进。在淤泥层中,采用中压慢转小泵量。钻进
至强风化基岩后,随时注意钻机运行情况及返出钻渣岩性,准确判断中风化残留体情况。钻进至
设计要求的桩底标高,用测量绳准确测量孔深,符合要求后,停止加压,采用慢转速、大泵量进
行最后一次清孔,清孔持续时间 20~30min

,并检测泥浆中含砂率指标( 8%),合格后结束该

道工序。
  钢筋笼主筋连接采用搭接电焊连接,下放钢筋笼时应对准孔位,吊直扶稳,缓慢下放,若遇
阻应正反旋转,不得猛放,防止钢筋笼上浮下窜。
  本工程采用商品砼,塌落度 20~22cm,砼登记为水下 C30,采用砼车直接运至孔口进行水下
灌注。灌注前要检测砼的塌落度,并取样做好砼试块,试块制取按规定要求进行,做好灌注施工
记录。为确保初灌质量,保证砼初灌埋深在 0.8m 以上,采用大漏斗初灌方法,大漏斗直接灌注方
量为 6m3,初灌后用小漏斗直接灌注。砼灌注必须连续进行,要求商品砼供应时间间隔不得超过
30min,灌注中及时测量管内外砼面高度,并做好灌注记录。
  4.施工中出现的问题及解决措施
  4.1 糊钻、埋钻
  在粘土层钻进时,因泥浆太稠,进尺太慢,造成钻头糊粘。
  处理方法是提高转速,加大泵量,稀泥浆钻进,选择合理的钻进参数。在钻头的结构设计上,
要减少钻头构件;采用腰带翼板间不加焊肋板,确保液流畅通;保证翼板表面光滑,上边缘薄,
呈锋刃状,有利于土屑成条移动与折断;提高钻进速度。
  4.2 断钻杆
  钻杆折断主要集中在钻杆加强筋根部,造成钻杆脱落,原因一是钻杆壁厚度太薄,强度不够;
二是部分钻杆本身及焊接质量不合格,造成应力过于集中形成裂纹;三是地层复杂,钻杆在孔内
的受力状态变化大。钻杆在回转过程中,当钻头冲切不平整孔底岩石时,钻头及钻杆的重力作用
迫使钻头中心线偏离钻孔轴线,钻杆带动钻头回转使钻杆环截面产生周期性拉压交变应力,且应
力集中在钻具最大过渡断面,在回转扭矩的同时作用下造成疲劳折断。
  解决办法主要有:将原来的壁厚 12mm 钻杆换成 16mm 钻杆;选择合理的钻进工艺参数;掉
入孔内应及时打捞。可采用 2 块厚 20mm 以上的钢板(长度一般为 20~25cm,宽 10~15cm,割成像
立式电扇风叶的形状,一般稍尖一点,另一端割成与钻杆半径相同的圆弧),把 2 块钢板制成弯
钩,下入孔内打捞钻杆。
  4.3 浮笼
  浮笼现象主要是砼灌注过程中速度过快或导管埋深太深造成,个别也因导管挂住钢笼提升时
造成的上浮。
  防止措施是商品砼一次性下砼方量较大,应适应控制砼关注速度,减小砼面对笼底的冲击;
堪深砼面高度,及时拔除导管。
  发现导管挂笼可转动导管使之脱离钢筋笼。
  4.4 灌注砼面高度确定
  根据设计要求,采用地下连续墙的基坑(深 12.5m),砼超灌 1.5m,仍还有 1m 左右的上部
钻孔为空灌段,用传统的探绳探测存在较大的误差。因此怎样确定砼的灌注深度,是一个必须解
决的问题。我们采用打捞砼骨料的方法确定砼面的高度。
  4.5 商品砼的质量控制
  砼质量直接影响到成根质量,现场专设一名质检员检查砼质量。做到测量砼塌落度,发现不