《 宁夏机械》 2009 年第 4 期
先看现场的实验记录。
活动塔架(未装横臂)的重量为 13t。
顶升时泵站压力表指示压力为 10MPa。
顶升速度为 370mm/min。
下降速度为 370 mm/min。
下降时泵站压力表指示值、下降时的情况、手动活门
(见图 2)的至止动点后拧出圈数见表 1。
表
1
从整个实验情况来看,只是在液压缸的手动活动门
开口为 0.94mm(即至止动点后拧出 3/4 圈)时,操纵活动塔
架下降,是平衡下降而无抖动现象。可见手动活门的调节
是非常重要的。那么道理何在呢?
(1) 当活动门开口小时 (例如从止动点拧出 1/4 圈
时),因为活动塔架的重量为 13t,液压缸的直径为 15cm,
由 活 动 塔 架 这 一 负 载 引 起 的 液 压 缸 内 E 腔 的 压 力 为
7.7MPa。液控单向阀阀口 D 的受压面积为 2cm
2
,液控单向
阀阀口 C 的受压面积为 7cm
2
。上表中查出下降时时压力
表指示压力为 2.7MPa,是作用在液控单向阀阀口 C 上的
液压力。液压缸内 E 腔的压力就是作用在液控单向阀阀
口 D 上的压力。设作用在液控单向阀阀口 C 上的液压力
为 F1,作用在液控单向阀阀口 D 上的液压力为 F
2
,那么:
F
1
=2.7×100×7N=1890N
F
2
=7.7×100×2N=1540N
因为,F
1
>F
2
所以,液控单向阀阀口 D 打开了。
因为液控单向阀阀口 D 是一个通径大的活门,一旦
打开,E 腔的油液就在活动塔架的压迫下,从 D 口以大流
量 流 出 , 而 H 腔 的 油 液 只 能 从 液 压 泵 得 到 流 量 为
7.5L/min 的补充,在这一瞬间 H 腔的压力显著降低,作用
在液控单向阀阀口 C 上的压力也显著降低,液控单向阀
阀口 D 关闭,E 腔的油液流不出去,H 腔的油液在不断增
加,紧接着 H 腔的压力又上升到 2.7 MPa(见表 1),又将
液控单向阀阀口 D 打开,E 腔的油液又在活动塔这一负
载的压迫下,从 D 口以大流量流出,……,这样液控单向
阀阀口 D 的一开一关,引起活动塔架一会儿快速下降,一
会儿又停止下降,因而出现了活动塔架的抖动现象。
(2) 当 手 动 活 门 开 口 大 时(例 如 从 止 动 点 拧 出
1 圈 时)
压力表的指示压力只有 0.3 MPa(见表 1)
F
1
=0.3X100X7N=210N
F
2
=7.7X100X2N=1540N
因为,F
1
< F
2
所以,液控单向阀阀口 D 处于关闭状态。
在此情况下,E 腔的油液经手动活门,从液控单向阀
阀口 B 沿管路流回油箱。由于手动活门开口大,流出 E 腔
的油液多于流入 H 腔的油液,就在 H 腔产生了负压,使
作用在液控单向阀阀口 A 上的液压力减小,导致液控单
向阀阀口 B 关闭,E 腔的油液流不出去,促使 H 腔的油压
上升,打开液控单向阀阀口 B,造成 E 腔的油液大量流
出,……。由于液控单向阀阀口 B 的一开一关,导致活动
塔架一会儿快速下降,一会儿又停止下降,造成活动塔架
下降时抖动。
5.5
下滑故障的解决
根据 5.3 的分析,知道下滑的故障是因为缸内存有空
气引起的,要解决下滑故障就要想法排尽缸内空气。液压
缸在出厂时是不注油的,塔机生产厂家一般都是将液压
缸吊到塔机上安装后,再由泵站向液压缸内输入油液,后
由放气螺钉处放气。试验证明,这样做放不尽空气。必须
将液压缸水平放置在地面上,输入油液后再将液压缸空
载运转 2 个行程。缸内空气排尽了,再吊到塔机上安装油
缸,与泵站联成系统,下滑故障就能排除。该方法液适用
于塔机转场作业。
5.6 抖动故障的解决
根据 5.4 的分析,抖动故障的出现是因为手动活动门
调节不适当。为此,在泵站末启动时,先将手动活动门拧
至止动点,然后再退出大约拧 3/4 圈。活动塔架下降时,就
不会出现抖动故障。
6
小 结
采用上述方法后,FO/23B 塔式起重机活动塔架的抖
动、下滑故障已不存在,在厂内和施工现场都运转正常。
当然,随着现代科技与液压技术的高速发展,更多的
测试技术与精密的仪表会应用到液压设备故障的排除与
分析中来,使得液压设备故障的排除与分析定位更准确,
解决更快速有效。
(收稿日期:2009- 08- 09)
技术交流
手活动门拧出圈数(圈)
0
1/4
1/2
3/4
1
下降时压力表指示压力,
P(MPa)
3.0
2.7
2.4
0.5
0.3
活动塔架下降时的情况
抖动
抖动
抖动
抖动
抖动
名 称
参 数
62
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