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板的干涉,装夹起来极其不便。解决方法是提高变位机的回转中心高度至 1.5m,这样能
左右翻转至 90°;再则就是改善其工装,方便上车架装夹,提高装卸上车架效率,最好是
有专门的上车架变位机跟机器人系统配套。
  (2)龙门架的高度。装上上车架后,机器人本体的活动范围受限,主要受左右横梁
组件的影响,焊接时容易发生干涉。解决办法就是抬高龙门架的高度,机器人底座距离工
件太近了活动容易受干涉,距离远了还可以通过龙门架的 Z 轴伸缩来
  弥补。
  (3)装配间隙和死角焊缝。若焊缝装配的间隙过大,则需要焊前手工修补,否则机
器人焊接时铁水容易渗漏,焊缝效果差。有些死角机器人很难施焊,例如左右横梁组件内
腔跟主体连接的焊缝只能人工施焊,还有就是上车架底部背面的一些焊缝需在地面翻转过
来施焊。
  结论:通过在一台 ABB 主体机器人上焊接,验证 23 吨上车架如满足以上三个问题,
能完成 70%~75%的焊缝,建议 20 吨以上的机型可推行机器人焊接,焊后集中专人修
补和打磨,这样能节省焊接翻转机的投入。
  参考文献
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