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众所周知, 由于半钢中硅、锰已氧化到微

量, 给化渣带来很多不利影响。被迫采用大量
萤石化渣, 这又带来了侵蚀炉衬的副作用。多
年来, 我国广大冶金工作者为从多方寻求各
种新的化渣助溶剂做了大量的工作。

马钢二钢采用回转窑石灰代替竖窑石灰

吹炼半钢试验取得了一定的效果

[ 2 ]

。 两种石

灰质量对比见表 2。采用活性石灰, 化渣时间
可提前 1~ 2m in, 脱磷率提高了 5% , 吨钢石
灰耗量减少了 25~ 32kg, 废钢比也提高了

4%~ 5%。

2

 两种石灰的成份、粒度和活性对比

项 目

CaO

%

S iO

2

%

M gO

%

灼碱

%

粒度

mm

活性度

m l

竖窑石灰

61. 67 2. 96

0. 27 34. 35 5

60 < 250

活性石灰

91. 33 1. 63

1. 17

3. 62 5

10 > 390

采用多组元造渣, 也可有效地改善半钢

冶炼中的化渣状况。 攀钢先后采用过本地的
玄武岩、辉绿岩、安山岩、煤矸石、石英沙等取
代粘土耐火砖块或萤石来做造渣助熔剂

[ 1 ]

生产结果表明, 采用这些助熔材料可使初期
渣的成渣时间缩短 2m in。终渣硅酸三钙增加
了 20% , 游离 CaO 也有所减少。

4

 少渣冶炼及提高渣中的

M nO

含量

41 少渣冶炼

使用普通铁水的转炉传统炼钢工艺, 由

于脱除磷、硫被迫采用了较大渣量操作, 带来
了金属收得率低, 渣料消耗高、冶炼时间长等
一系列不良影响。转炉采用“三脱”

铁水炼钢,

吹炼负荷大为减轻。采用少渣冶炼, 锰矿直接
入炉的条件已趋成熟。例如, 太钢炼钢厂采用

“三 脱”铁 水 炼 钢 后 石 灰 等 渣 料 消 耗 降 低

50% 左右, 钢铁料, 氧气和渣料消耗及吹损也
明显降低, 结果详见表 3。

42 锰矿直接入炉提高终点锰含量

低硅铁水炼钢的最佳锰含量为 0. 5%~

0. 7% , 因而半钢炼钢则必须配加M nO , 以利

3

 少渣操作与传统操作经济技术指标对比

(

碳钢为例

)

项 目

钢铁料

kg

t

渣量

kg

t

石灰

kg

t

萤石

kg

t

吹炼时

, m in

吹损

, %

少渣操作

1091

123

44

6. 5

15. 28

7. 79

传统操作

1107

260

87

8. 7

17. 30

8. 09

于初期渣的快速形成, 并可改善脱硫, 减少金
属喷溅及稠化终渣。 攀钢在半钢炼钢生产中
使用过锰矿和废锰渣造渣, 其加入量为 6~

8kg

gÙt钢, 终渣氧化锰达到 2%~ 3% , 脱硫效

率提高约 2% , 钢水残锰相应增加了 0. 03%

~ 0. 05%。日本采用复吹工艺, 锰矿加入量为

7~ 15kg

gÙt钢, 回收率为 45%~ 60%。上钢五

厂曾在 15t 复吹转炉上系统地做了贫锰矿在
转炉应用的试验研究。 每吨钢加入 22kg 含

M n20% 的 锰 矿 造 渣, 终 渣 (M nO ) 达 到

4. 5% , 钢液中M n 含量达到了 0. 17% , 并减
少了过程喷溅。

5

 结 语

由于铁水预处理工艺的不断普及和提

高, 以及我国伴生元素铁中的现实, 将有更多
地转炉厂采用半钢炼钢。 广大冶金工作者经
过不懈地努力已摸索出解决半钢冶炼化渣和
温度控制两大难题的很多宝贵经验。例如, 采
用绝热钢包、炉内加碳材料, 采用双流道氧枪
吹炼, 多组元造渣等等, 这些都为我国大面积
采用铁水预处理一转炉复吹一炉外精炼, 优
化冶炼工艺, 奠定了基础。在今后的有关半钢
冶炼中, 根据我国已取得的半钢炼钢经验, 结
合本厂的现实情况, 来制定更加完善、合理的
工艺制度, 将是十分必要而有益的。

参 考 文 献

1

 古隆建

.

四川冶金

, 1989, (2) : 27

31

2

 郭新春

.

四川冶金

, 1989, (4) : 13

16

3

 内部资料

.

包钢转炉专用炉脱磷试验总结

, 1993

4

 郑州莱

.

四川冶金

, 1990, (10) : 37

39

(

收稿日期

: 1996- 12- 09)

4

6

第二期

N o. 2