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4.2 长寿复吹工艺

转炉溅渣后炉龄大幅度提高,如何实现全程复吹,提高底吹喷嘴的寿命是全世界钢

铁厂急待解决的重大技术难题。为了解决这一问题,国内转炉厂发明了炉渣蘑菇头保护底
吹透气砖的先进技术,使底吹喷嘴的一次寿命与炉龄同步,并保证复吹比 100%。表 4 给
出炉渣透气蘑菇头与金属蘑菇头的技术比较[8],从表中可以看出,炉渣蘑菇头以氧化物
为主,体积大,透气性良好。经水模实验证明,在相同的气量下,由炉渣蘑菇头喷射出来
的细小气泡搅拌熔池,可使熔池混匀时间缩短 40~50%[9]。图 2 给出武钢二炼钢炉龄达到
30368 炉时,出钢后的炉底照片。此时炉底厚约 400mm,四支底吹喷嘴清晰可见,完好无
缺,说明炉渣蘑菇头对底吹喷嘴的保护效果极佳。
表 4,图 2,3

全炉役期内底吹喷嘴的工作状况,可采用连续测定终点钢水[C]·[O]浓度积来衡量:

对于顶吹转炉,由于熔池缺乏搅拌,[C]·[O]一般大于 0.003;而对于正常状态下的复吹
转炉,碳氧浓度积[C].[O]≤0.0028。图 3 给出整个炉役期内(30,368 炉),终点钢水氧含
量的变化趋势。说明在整个炉役期内采用长寿复吹工艺都能获得良好的冶金效果。
4.3 复吹转炉强化冶炼技术

国内小型转炉强化冶炼的基本经验归纳为:提高供氧强度,缩短吹氧时间;加快生

产节奏,提高转炉作业率;适当扩大装入量,提高转炉利用系数。借鉴小转炉强化冶炼的
成功经验,在大、中型转炉上推广转炉高效冶炼技术,可以获得显著的经济效益。制约转
炉强化冶炼的因素主要包括炉容比、成渣速度、吹炼平稳性和终点控制水平。如图 4 所示,
随着转炉供氧强度的提高,炉气发生量大幅度增加,炉内泡沫渣的高度可以按下式计算:
公式 1

提高供氧强度,使吹炼过程渣液面高度上涨,严重时溢出炉口,成为高效供氧的限

制环节。为了解决这一问题,应当进一步减少渣量,改进化渣工艺,实现提前化渣。采用
复吹工艺提高吹炼前期熔池的搅拌强度,可以加快石灰的熔解,提高前期成渣速度,达
到减少喷溅的目的,实现平稳吹炼。采用复吹技术后,终点碳氧反应趋于平衡,如图 5 所
示,终点碳、温波动较小,有利于实现计算机终点动态控制,进一步缩短后期操作时间。
图 4,5

本钢炼钢厂 150 吨转炉采用复吹转炉强化冶炼工艺,在炉容比仅为 0.67 的条件下,

使供氧强度提高到 3.7Nm3/t.min,冶炼周期平均缩短 22min。表 5 给出 150 吨转炉采
用强化冶炼工艺前、后冶炼周期的变化情况。
表 5  150 吨转炉强化冶炼前、后周期时间对比/min

本钢 150 吨转炉采用复吹转炉强化冶炼工艺后获得明显的经济效益:
(1)幅度提高了钢产量,年增产钢量 100 万吨:
(2)高了钢水质量,终点钢水[C][O]≤0.0023,终点磷平均为 0.0042%,平均脱磷率

达到 90.3%;

(3)降低了生产成本,平均出钢碳为 0.06%的工艺条件下,终渣 FeO 平均降低到

12.75%,钢中残锰高于 0.08%,平均降低生产成本 7.5 元/t 钢;

(4)实现负能炼钢,采用强化冶炼工艺之前,本钢炼钢工序能耗为 23.5kg 标准煤/

t,采用强化冶炼工艺之后,工序能耗降低到﹣0.66 kg 标准煤/t。
4.4 今后转炉炼钢技术的发展

为了满足国内市场的需求,要求国内转炉生产技术进一步发展,重点解决以下问题:
(1)全面推广铁水脱硫预处理工艺,基本实现 100%铁水脱硫;
(2)尽快解决目前转炉回硫较严重的问题,充分发挥铁水预处理的效果;
(3)在大、中型转炉上推广高效复吹转炉冶炼技术,进一步提高转炉的生产能力;