量不变。美国的转炉数目减少部分原因是被电炉短流程代替。
近十几年来国外新建大型转炉厂不多,主要是俄罗斯几个钢厂的平炉改
成 200~300 吨的大型转炉。巴西和印度新建了几座中型转炉。国外主要产钢国
家转炉平均吨位为 200 吨/座。我国转炉平均吨位为发达国家的 1/3。
2.转炉高效吹氧技术
采用转炉高效吹氧技术的目的是提高转炉生产率,降低成本和淘汰落后设
备。
自 1996 年以来钢铁研究总院在唐钢、涟源钢厂、海鑫钢厂、太钢、首钢、宝钢、
武钢等 22 个钢厂进行了强化转炉供氧操作的研究。通过提高转炉供氧强度和
优化造渣操作,使转炉炼钢的吹氧时间缩短 1.5~3 分/炉,钢产量提高 8~15%。
在进行转炉强化供氧研究中,通常进行以下工作:①测量氧气管道压力
损失。②设计高供氧强化的喷头。③测量喷头射流流场特性和进行氧射流与熔
池作用的水模试验。④制订新的供氧、造渣工艺制度,并通过在转炉上进行吹
炼试验加以完善。在试验当中对于化渣、喷溅、脱磷、脱硫等项目都要研究。为了
系统地了解成渣过程与化渣状况,还对炉渣的流动温度、岩相进行了系统的检
测。通过上述研究,使转炉炼钢的供氧、造渣操作达到基本上合理。
转炉设备系统的改造通常包括加大氧枪直径、提高转炉风机的排烟能力和
烟气净化系统的能力。
转炉进行强化供氧的设备改造和工艺研究的同时,还应使铁水、氧气、石
灰等原料供应、连铸的生产能力等与转炉的炼钢能力的提高相适应。
“
近两年宝钢与钢铁研究总院合作进行的 大型转炉低硅铁水高效吹炼技术
”
研究 取得了良好效果。通过改进氧枪喷头参数,加入合成渣等措施,解决了
低硅铁水炼钢化渣困难,脱磷率低,粘枪、粘烟罩等问题。同时,将转炉的氧
流量由 5 万 Nm
3
/h 提高到 6 万 Nm
3
/h,缩短了供氧时间,提高了生产率。2005
年在宝钢一炼钢进行的高效吹氧技术研究,将氧流量由 6 万 Nm
3
/h 提高到
6.9Nm
3
/h,供氧强度达到 3.83Nm
3
/t 钢。使吹氧时间保持在 14.5min/炉左右。而
且化渣、脱磷效果良好。使供氧强度达到国际先进水平。图 1 是转炉高效吹氧的
技术方案示意图。
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