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制。

  C 段:低负荷区,选择污泥处于内源代谢呼吸期。

  C 段不回流污泥,而在其中设置填料,废水从 B 段推流至 C 段,混合液在填料上的

生物膜与活性污泥双重作用下净化,F/M 比值大大降低。微生物处于内源呼吸期,周围

营养源已无法满足生物膜和活性污泥中细菌需求.此时,部分细菌在好氧条件下衰亡,分

解成营养料供应活着的微生物,达到了污泥减容化。

  在 A,B,C 活性污泥处理系统中,剩余污泥的产生量,3 段中各不相同。在 A 段由

于 F/M 值高,因此有机物以最大速率转化为污泥;B,C2 段污泥合成比 A 段低得多

2.3 主要构筑物、设备设计参数

  ①调节池有效容积 3000m

3

,1 座,有效水深 4.7m,保护高度 03m,停留时间 12h。

  ②水解酸化池有效容积 3000m

3

,2 座,有效水深 4.7m,保护高度 0.3m,停留时间

24h。

  ③反硝化池有效容积 6000m

3

,1 座,停留时间 24h,分 5 格,接纳污水回流量 6000m

3

/d。

  ④曝气池分 A,B,C3 段,各段的停留时间分别为 2.5h,7.5h,5h。A 段、B 段、C 段的

实际有效容积分别为 630m

3

,1890m

3

,1260m

3

;A 段、B 段的回流污泥量分别为 1600m

3

d,4000m

3

/d;实际总供气量 51~75m

3

/min,平均供气量 15.2~21m

3

[空气]/m

3

[废水

]。

  ⑤污泥回流泵 3 组,2 用 1 备,流量 Q=120m

3/h

,扬程 H=10.5m,电机功率 7.5kW。

  ⑥反硝化系统回流泵 3 组,2 用 1 备,流量 Q=125m

3

/h

 

,扬程 H=18m,电机功率

11kW。

  ⑦风机 3 组,2 用 1 备,单台风机风量 Q=31.5m

3

/min,轴功率 35kW,风压

49kPa,电机功率 45kW。

工程运行及处理效果分析

3.1 处理效果分析

  根据污水厂和监测站提供的监测数据,整理结果详见表 2。

表 2 运行结果数据