制。
C 段:低负荷区,选择污泥处于内源代谢呼吸期。
C 段不回流污泥,而在其中设置填料,废水从 B 段推流至 C 段,混合液在填料上的
生物膜与活性污泥双重作用下净化,F/M 比值大大降低。微生物处于内源呼吸期,周围
营养源已无法满足生物膜和活性污泥中细菌需求.此时,部分细菌在好氧条件下衰亡,分
解成营养料供应活着的微生物,达到了污泥减容化。
在 A,B,C 活性污泥处理系统中,剩余污泥的产生量,3 段中各不相同。在 A 段由
于 F/M 值高,因此有机物以最大速率转化为污泥;B,C2 段污泥合成比 A 段低得多
2.3 主要构筑物、设备设计参数
①调节池有效容积 3000m
3
,1 座,有效水深 4.7m,保护高度 03m,停留时间 12h。
②水解酸化池有效容积 3000m
3
,2 座,有效水深 4.7m,保护高度 0.3m,停留时间
24h。
③反硝化池有效容积 6000m
3
,1 座,停留时间 24h,分 5 格,接纳污水回流量 6000m
3
/d。
④曝气池分 A,B,C3 段,各段的停留时间分别为 2.5h,7.5h,5h。A 段、B 段、C 段的
实际有效容积分别为 630m
3
,1890m
3
,1260m
3
;A 段、B 段的回流污泥量分别为 1600m
3
/
d,4000m
3
/d;实际总供气量 51~75m
3
/min,平均供气量 15.2~21m
3
[空气]/m
3
[废水
]。
⑤污泥回流泵 3 组,2 用 1 备,流量 Q=120m
3/h
,扬程 H=10.5m,电机功率 7.5kW。
⑥反硝化系统回流泵 3 组,2 用 1 备,流量 Q=125m
3
/h
,扬程 H=18m,电机功率
11kW。
⑦风机 3 组,2 用 1 备,单台风机风量 Q=31.5m
3
/min,轴功率 35kW,风压
49kPa,电机功率 45kW。
3 工程运行及处理效果分析
3.1 处理效果分析
根据污水厂和监测站提供的监测数据,整理结果详见表 2。
表 2 运行结果数据