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压润滑油膜在较大的程度上受到破坏,而电机起动时建立极压润滑油膜的时间也将要长 ,
这就导致开始运转时振动较大,当极压润滑油膜建立后,润滑状况改善,振动减弱,其

 

调制作用也随之减弱。

    根据上述分析,决定更换电机轴承,更换电机承轴时认真检查轴承,发现两个轴承滚
珠有环状磨痕。为了保证精度,用油将轴承加温到 110℃左右进行安装。更换轴承后,拍频
振动消失,电机噪声降低。

 

润滑保养不当引起的拍频振动

        润 滑 保 养 不 当 , 会 引 起 电 机 的 拍 频 振 动 。 在 对 日 本 产 的 TYPETKHH ;
FORMFOKW8(23kW,2900r/min)型电机的润滑保养时就发生过此现象。产生的原因为
选用大号润滑脂(即说明书推荐用 1#脂,可用 2#脂,此时选用 2#脂)并多加润滑脂。拍
频振动是在加脂后不久便出现,两个多小时后自动消失。这是因为加脂不当造成前期轴承
润滑效果不好所至。润滑效果是由极压润滑油膜的耐负荷性决定。极压润滑油膜是润滑脂
在摩擦副产生边界润滑时,发生摩擦化学反应而形成。摩擦化学反应是由边界润滑条件下
摩擦发热及摩擦面材料应力变形、结晶格子紊乱、电子外逸而活化、摩擦表面催化等综合作
用完成,外逸电子在摩擦化学反应中起重要的作用,因为外逸电子具有约 83.68kJ/mol 能
量,这种能量给予吸附在金属表面上物质的分子时,则致阴离子活化,而促进摩擦化学
反应。而外逸电子是在润滑过程中,固体直接接触摩擦损伤或严重歪变的条件下才能发射,
此过程产生大量的热(摩擦点在 10-1~10μm 的小面积,10-4~10-3s 的短时间则可达
1000K),导致润滑脂升温,当生成化学反应极压润滑油膜后,提高润滑效果,干摩擦
减少,从而摩擦产生的热量减少,避免润滑脂温度过高或处在高温时间过长,而引起润
滑脂性能下降或失效的情况发生。有些产品说明书中有说明,指出加润滑脂后一段时间轴
承升温,随后下降,前面例子中的鼓风机产品使用说明书中就有说明。由上分析可见,当
选大号脂且加脂量大时,前期的润滑效果不好(与小号脂相比),是因为散热效果差,
造成润滑脂温度过高,使得极压润滑脂润滑油膜耐负荷性能有所下降,轴承的振动增加 ,
致使电机出现拍频振动,当运行一段时间后,多余的润滑脂被甩出,改善润滑环境,使
极压润滑油膜耐负荷性能得到提高,减少轴承振动,电机的拍频振动便消失。当出现拍频
振动后,用日本产的 1322 型数显式测振仪对电机及相关的设备进行振动值的检测,没发
现异常。根据上述分析,减少润滑脂的量,拍频振动就没有出现过。所以在选择润滑脂号

 

和加润滑脂的量应注意,其可引起电机产生拍频振动。

    (3

 

)轴对中精度不够引起拍频振动

    轴对中不良,会使系统出现受迫振动。因为轴对中不良,作用在转子上除转矩外,还有
一个力,这个力激励转子振动。在前例鼓风机组进行轴对中时,用塞规和百分表进行,联
轴器轴向间隙检测值为 0.03mm,百分表值为 0.06mm,符合说明书要求,在几次的对中
中,起动效果有时好,有时不理想(噪声较大且有拍频振动现象)。这种情况是因为这种
方法含有较大的人为因素在内。后来改用轴激光对中仪进行对中,联轴器和电机各脚的检
测值,此后运转正常。

    4

 

小结

    (1)

 

解决拍频振动的问题,就是将引起拍频振动的调制信号去掉。