的干涉,装夹起来极其不便。解决方法是提高变位机的回转中心高度至
1.5m,这样能左右
翻转至
90°;再则就是改善其工装,方便上车架装夹,提高装卸上车架效率,最好是有专
门的上车架变位机跟机器人系统配套。
(
2)龙门架的高度。装上上车架后,机器人本体的活动范围受限,主要受左右横梁组
件的影响,焊接时容易发生干涉。解决办法就是抬高龙门架的高度,机器人底座距离工件太
近了活动容易受干涉,距离远了还可以通过龙门架的
Z 轴伸缩来
弥补。
(
3)装配间隙和死角焊缝。若焊缝装配的间隙过大,则需要焊前手工修补,否则机器
人焊接时铁水容易渗漏,焊缝效果差。有些死角机器人很难施焊,例如左右横梁组件内腔跟
主体连接的焊缝只能人工施焊,还有就是上车架底部背面的一些焊缝需在地面翻转过来施
焊。
结论:通过在一台
ABB 主体机器人上焊接,验证 23 吨上车架如满足以上三个问题,
能完成
70%~75%的焊缝,建议 20 吨以上的机型可推行机器人焊接,焊后集中专人修补和
打磨,这样能节省焊接翻转机的投入。
参考文献
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加工),
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