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1、提高烘干机的进、出口气相温度,以此来提高物料在烘干机中的温度,

同时返料温度与造粒物料温度都有一定程度的提高,可以促进原料中的碳铵能
及时分解,避免碳铵包裹在颗粒内部,消除产生空心或脱壳、粉化等的诱因。

7 月 17 日夜班开始提高烘干与造粒温度后,产品外观与强度有明显的变化,

通过近

5 天的连续观察未发现异常,还需继续观察,确定其效果。

2、提高造粒用低压蒸汽温度,此法可以通过提高低压蒸汽压力的手段来

实现。因我公司发电汽机设计抽汽压力

0.61MPa,若想提高蒸汽压力必须采用

中压蒸汽减温减压来实现,将氯基肥分厂用的低压蒸汽总管与全厂大管廊隔断,
将中压蒸汽通过减温减压成

1.0MPa 的低压蒸汽通过增设的分汽缸接入到氯基

分厂的低压蒸汽管网单独供给氯基肥装置生产用。

3、修改完善氨酸反应用的管式反应器,将氨酸技术从常规品种与高磷品

种进一步覆盖到高尿素品种的有效生产控制,目前正在实施。

4、加强生产管理与过程控制,生产过程中必须严格执行操作工艺指标,

杜绝经验主义思想。

以上分析及建议主要是根据相关分析数据所提供的个人想法,仅供参考。

                                        

  

报告人:林 枫

                                        2013 年 7 月 22 日