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23 日白班出现的 359#、361#电动机电流高报,经现场用钳形表测后,此电流报警为误报警 ,
判断是电流检测器坏。还有部分设备会出现电流报警,只是瞬间报警,如设备启动时的大电
流报警,过了启动时间电流下降,报警便消除。有些设备的温度报警也存在误报,如电动机
外壳上积煤较多,在天气较热的时候影响电机散热,便会发出报警,通知岗位司机清理积
煤便可恢复等;

5 月 7 日白班,374#电动机振动报警,报警值为 8.5mm/s,岗位司机检查说

确实有振动,通知电工用手持点检仪现场检测,检查结果为

9mm/s 左右。经电工前去检查,

初步判断是电动机对轮不正,机电工去找正,但是找正后振动情况仍然没有消除,在线点
检在持续振动报警,经过专业人员长时间现场观察发现电动机和减速机底座的基础松动,
经机修基础加固后点检报警消失;

5 月 8 日夜班,335 泵电机出现报警,经岗位司机及机电

工检查电机正常,并未有明显振动,因振动传感器固定在电机外壳上,而传感器的接头是
螺丝旋上的,所以根据判断,现场检查发现是接头松动,旋紧即可;

6 月 5 日,在线点检

系统出错,破碎站分站发生数据紊乱,所有数据显示零,刚开始我们判断是分站里的桥接
板或采集分站主板出现了问题,后来我们把在线点检系统重新启动后,数据恢复正常,联
系厂家后,厂家说系统运行一段时间后,通讯堵塞,重新启动系统便可正常运行;

6 月 9

日,点检系统几台设备出现电流信号数据丢失情况,电流数据位零,于是我们开始检查这
几台设备的电流检测器,检查后电流检测器正常,重启点检系统后电流数据恢复正常。

 

  对于类似以上的报警情况,应根据检查的结果进行具体分析,首先判断是不是误报警
如果是误报警的话,应检查点检的软硬件方面是否存在问题。而对报警出现后,如果电机或
减速机振动和温度报警,通知岗位司机和机电工现场实测,便可做较准确的判断。电流报警
则需要电工用钳形表实测电流并根据结果判断真实性,从而准确判断该设备是不是真正的
存在问题。对于短时间报警并很快恢复的可以忽略,重点必须引起重视的是持续性的报警,
对于持续性的报警现场,派专人认真检查,找出并解决报警的问题所在,并给予解决到故
障报警消除为止。

 

  经过一段时间的运行,通过点检的在线监测所反映的机电设备运行异常,可以及时对
设备进行检修而有效地减少可以避免的机电事故。通过因点检报警而避免的设备的事故的发
生,可以看出点检系统还是很有可行性的,我厂已经正常的投入使用。

 

  结论:点检系统具有灵活的复合数据分析查询功能,并辅以图形方式直观显示设备状
态,在设备树中会显示当前一段时间内设备的状况,同时也可列出具体的数据,使各级设
备管理人员看的一目了然。点检系统能够将日常点检、巡检的所有数据集中在一个平台上,
实现信息共享,由于点检内容的清晰,使检修人员的现场处理问题的分工更加合理。随着点
检系统的完善,避免了因人为原因导致设备巡检的疏忽、遗漏,取得了工作的主动性。通过
因点检报警而避免的设备的事故的发生,可以看出点检系统还是具有一定的先进性的,可
以为选煤厂日常机电管理提供帮助,有一定的技术优势。