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机点击顶压调节,下位机程序中即把外部调节转换为内部调节。改造后,只需要将差压转化
为顶压,同时慢开

DN1600 阀就行了。这样大大方便了岗位工操作,也加强了系统运行的安

全性和稳定性。
  (

2)DN1600 调节阀和 DN800 快开阀在最初设计时没有阀位反馈,操作工无法正确的

看到

DN1600 调节阀和 DN800 快开阀的开度,使工作强度加大,操作安全性降低,我们为

其增加了阀位反馈,使岗位工可以清楚的知道阀的开度,保证了安全生产,降低了岗位工
工作强度。

DN1600 调节阀和 800 快开阀在最初设计时都是手动开关阀位,这样在紧急的情

况下就显得很不适宜,高炉顶压一下憋得很高,手动开

DN1600 调节阀操作总是很紧张,

而且如果反映失误的话,也许应该开

DN1600 调节阀,反而关了 DN1600 调节阀,这样导

致高炉顶压更高了,必将导致非常严重的后果,所以为了消除这个安全隐患,我们将
DN1600 调节阀和 DN800 快开阀的程序更改为可以投用自动,根据工艺需要自动开关阀位,
减轻了操作工的工作强度,提高了系统的稳定性。
  (

3)S7-400H 系统之中的 PID 功能块根据高炉顶压自动调节环缝开度,通过调试过程

中反复调整比例系数、积分时间,最终达到的环缝开度能准确、快速的跟踪高炉煤气因为流
量变化而压力的突然升高或降低,及时开关环缝,稳定管道压力、减少浪费。
  

3 运行效果

  该系统自投运至今一直运行稳定,提高了煤气的洗涤效果,提高了控制水平,彻底解
决了旧洗涤自动控制存在的问题,减轻了操作人员的劳动强度,减少了维护的难度,取得
了良好的效果。