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3 内曲面定子与柱塞的修复 

  从马达的工作原理得知,当工作压力一定时,马达的输出转矩仅与马达的排量有关,
即无论内曲面的形状如何,只要保证各个柱塞的有效行程相同时,其平均转矩都是相同的
也就是说与内曲面的形状和平均转矩无关。但是对于不同的内曲面形状,柱塞却有着不同的
运动规律,对马达的转矩和和转速的脉动带来影响,还会对内曲面造成冲击。在对缸体和配
油轴进行修复后,可以保证各个柱塞的有效行程相等,但是柱塞前部的滚轮部件与定子内
曲面的导轨如果出现严重磨损,同样会造成压力脉动和冲击现象,因此必须对内曲面进行
修复。如果内曲面磨损严重需要更换定子部件;如果局部磨损可采取激光熔覆镍基合金粉末
的工艺进行修复。柱塞与缸体上柱塞孔的配合间隙

0.024-0.028mm,圆柱度和椭圆度不大于

0.008mm,属于精密偶件,对压力油的清洁度要求很高,一般过滤精度不少于 25um。柱塞
与柱塞孔磨损超限,需要对柱塞孔进行镗削加工,同时更换相应的加大活塞,个别柱塞与
缸体上柱塞孔磨损严重需要单独加工修复,具体方法同前。

 

  

4 结果与讨论 

  首先对两个同型号液压马达的缸体和配油轴进行了再制造修复,取得良好的效果,平
均每个液压马达的修复成本控制在

3000 元左右,修复后的液压马达正常使用 3 年以上,使

用性能稳定。又对回收的不同型号的

20 台液压马达总成进行了再制造修复,平均使用寿命

3 年,使用性能良好。不仅有效解决了回收马达的再利用问题,节约了大量资金,还创造

了良好的信誉和经济效益。

 

  从挖掘机的维修实践中发现,大多数挖掘机的故障集中出现在购买后的

3-5 年期间。究

其原因除了超负荷的频繁作业外,主要是疏于保养造成的。从故障分布看,

70%的故障出现

液压系统,而液压马达的故障又占到液压系统故障的

30%。从售后服务实践看,如果挖掘机

的故障出现在施工现场,一般都是更换总成,低速行走液压马达更不例外,而更换回收的
总成只能拆解清洗,将合格件作为再生件使用。能否对磨损的液压马达总成进行再制造修复,
是每个挖掘机维修服务企业十分关心的问题。通过对液压马达再制造修复过程的详细介绍,
以期对工程机械液压马达总成的修复工作提供参考。

 

  

5 结论 

  

5.1 磨损失效的液压马达总成,完全可以通过电镀硬铬、激光熔覆等再制造修复技术,

结合机械加工工艺,恢复机件的性能和配合间隙,满足使用性能的要求。

 

  

5.2 一个液压马达总成的修复成本在 2500-3500 元,约占新总成的 20%-30%;使用寿命

与新总成相当,甚至超过新总成,性能可靠。

 

  参考文献:

 

  

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[1]刘志军,陈捷.回转支承的故障监测诊断技术研究[J].现代制造工程,2011(11):

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[2]周永权,赵洋,王璞.表面强化技术的研究及其应用[J].机械管理开发,2010(5):

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[4]孙振宇.表面强化技术在机械零件中的应用[J].煤矿机械,2008(10)