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2.2 烧结焦粉系统改造

  

2.2.1 原来烧结焦粉系统工艺

  焦化厂或炼铁厂高炉槽下来的焦粉经上料皮带,经小焦筛进行筛分,粒度小于

12mm

的焦粉由筛下物皮带进入四辊破碎机破碎成粒度小于

3mm 的焦粉(大于 85%),经皮带进

配料室配料进行烧结,筛上物粒度大于

12mm 的焦丁经皮带运输到焦炭外排料仓经汽车拉

往厂外卖给外单位,但其中含有部分粒度大于

24mm 的焦丁高炉可用,这一部分外卖产生

了巨大的浪费。
  

2.2.2 改造热内容

  在原来焦炭外排料仓混凝土框架内,利用原有的框架柱子,拆除原有料仓,增设两层
钢平台,其中在

6.21m 平台上,增设一台筛子型号 XBSFJ150x360-

Ⅰ 棒条振动筛系统。筛上

物与筛下物落地,中间垒一混凝土墙隔开。筛子的分级点

22mm,振动筛将原来焦粉一次筛

筛上物(粒度大于

12mm 的焦丁)大于 24mm 的焦丁部分作为筛上物筛出,这部分焦碳运

往高炉,当作高炉燃料进行冶炼。
  新加棒条筛筛分系统如下图所示:
  

3 实施效果

  经改造后高炉项目取得了良好的效果,四座高炉年回收焦丁

8.5 万吨。实现了焦碳分级

入炉,提高了焦碳的利用率。改造后,对不同粒度的焦碳进行充分利用,收到了良好的冶炼
效果和经济效益。扣除因风温的提高、煤比的增加,烧结矿品位的提高、富氧的提高的影响降
低的焦比,因配加焦丁,降低焦比

12.61kg/tFe,节约大量的焦碳,产生了可观的效益。同时

解决了焦丁混入焦粉造成的烧结工艺难以消化,混合不均、燃烧不充分的现象。
  

2010 年 9 月对烧结焦粉系统进行改造,改造后取得了良好的效果,通过增加焦粉二次

筛分工艺,可有效回收烧结焦粉中粒度大于

24mm 的焦丁,节约焦碳,提高了焦炭利用率。

经统计,平均每月可回收粒度大于

24mm 的焦丁 790t,有效提高了焦炭利用率。

  

4 结论

  通过对高炉碎焦系统

“碎焦仓的分割改造”和烧结焦粉系统增加二次筛分改造,进行焦

丁的回收,实现了焦丁配加入炉的冶炼方式,改善了高炉炉料的透气性,保证了高炉的高
产高效,节约了大量的焦碳,降低了焦比,降低了生铁成本。实践证明,该项目的实施是可
行、有效的,取得了一定的效果,具有推广应用价值。
  参考文献
  

[1]炼铁.中冶南方工程技术有限公司.

  

[2]《高炉炼铁》(中册).冶金工业出版社.