background image

设计压力系数为

1.20 的须家河组地层压力约 48MPa(设定井深 4000 米),如果没有气层能量

评定数据,如此高的压力远超出了常用的旋转控制头的工作压力,是不能实施气体钻井的
事实上,有

12 口井应用气体钻井钻穿了设计压力系数不小于 1.20 的须家河组地层。 

  钻井设计中缺乏陆相储层能量评定数据,气体钻井设计也没有分情况论证和提供钻遇
气层后的针对性措施,如针对气层的压力、能量、衰减速率,而应采取的应对措施。如果在气
体钻井设计中结合气层压力、日出气量和衰减速率等分情况做出得以安全实施氮气钻井具体
措施或参考意见,如前所述,大部分平台的施工井是能够用气体钻穿须家河组地层的。

 

  在普光气田开发中后期,普光分公司做了一个不成文的规定:

“天然气进入井内或者出

气量大于

8×104m3/d、循环时间 30 个小时全烃含量仍大于 20%,转化为常规钻井液钻井。”,

虽然不能说完全科学正确,但具有基本的指导意义。就是这句话,也是在汲取了两口井发生
放喷卡钻的基础上总结出来的。

 

  

2.3 气体钻井配套工艺和设备有待完善 

  应该说,气体钻井技术是成熟的,相应的配套工艺和设备也是比较完善的。但在局部区
域,如普光及外围地区应用中也表现出了少许不尽人意之处,暴露出了部分工艺和装备的
不足之处,不同程度地影响了气体钻井配套工艺的应用深度和广度。主要体现在如下几个方
面:一是高含天然气情况下的安全钻进问题。在普光及外围地区实施气体钻井过程中,所装
备的旋转控制头型号大多为:

XF35×35-10.5/21,而钻开陆相气层后的最大关井压力为

6MPa(P104-1 井),应该说,应用氮气装备是可以在气层中实现安全钻进的,四川油气田

20 世纪 60 年代就曾使用天然气钻井 8 口。但是,在普光及外围地区,只有 11 口井应用

氮气或空气钻穿了须家河组地层,有

9 口井因为天然气含量偏高提前终止了气体钻井,其

中有

2 口井在放喷点火期间发生卡钻事故,1 口井发生回火爆炸、断钻具卡钻事故。这就说

明,在普光及外围地区推广应用气体钻井技术时,依然存在高含天然气情况下的安全钻进
问题,在控压钻进、安全泄压、井口井下防燃爆、防回火等方面还需要完善设备配套和工艺;
二地层出油后的处理问题。

P105-2、P101-2H、P204-2H 分别钻至 3385 米、2835 米、3530 米时,

地层轻质油进入井筒,造成钻具泥包、活动钻具严重阻卡情况,不得不终止气体钻井。目前,
还没有查询到应对地层出油的有效办法;三是较深地层出水后的安全钻进问题。普光及外围
地区浅层(

60-600 米)出水后,可转换成雾化钻进方式,安全实施气体钻井。但是在较深的

地层(

2000 米以下)出水后,且出水量小于 10m3/h,大都不能再正常实施气体钻井。P302-

3、P203-1、P103-1 和 P3011-5 井分别在下沙溪庙至自流井组地层(2007~2980 米)发生出水
现象,除

P3011-5 井(出水量小于 5m3/h)成功处理、继续实施空气钻井外,其它 3 口井因

发生复杂情况而终止气体钻井,其中

P203-1 井在转换泡沫过程中发生了卡钻事故。 

  普光及外围地区下沙溪庙至自流井组地层的出水量小于

10m3/h,以当前气体钻井工艺

水平而言,是可以成功转换成雾化或泡沫钻进的,究其效果差的主要原因是暴露段长,地
层出水后发生不稳定的层位多。因此,在实施空气或氮气钻井时,为应对地层出水,提前加
入处理剂以对井壁进行防塌和憎水性处理是有必要的。

 

  

2.3.1 断空气锤头问题 

  使用空气锤钻进具有机械钻速高(平均达到了

12.17 米/小时)、易于控制井身轨迹、有

效减轻钻具磨损和疲劳破坏、利于保护上层套管等优点。但是在普光及外围地区使用空气锤
钻进中,累计发生

10 次空气锤头断落事故,损失时间 128.43 天,平均每次损失时间 12.84

天,有

3 口井因打捞无效填井侧钻。发生空气锤头高频率断落和高难度处理问题后,影响了

施工队伍使用空气锤的积极性。