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武钢技术
第47卷
次的总装入量,t;Wi。、wl妇、Ⅳ批、Wn印分别为铁
矿石、石灰、轻烧白云石、萤石的加入量,t。
3.2.3冷却剂计算
实际操作中,根据冷却效率的计算公式,在得
到人炉铁水成分、重量和废钢重量后,用同样的方
法,求得计算炉次和参考炉次的冷却效率差值,然
后可求得所需冷却剂量。
4应用效果
2007年,为了保证公司生产铁钢的动态平
衡,公司决定对炼钢厂转炉废钢单耗实施动态控
制,废钢单耗控制范围为135~170 kg/t钢。在
铁水不足时,废钢单耗按上限控制;铁水充裕时,
废钢单耗按下限控制。对此,炼钢i分厂通过采
用热平衡人工计算进行修正,在入炉铁水条件、转
炉终点控制无明显变化且未采用外来增热剂的情
况下,转炉废钢单耗最高达到173.15 kg/t钢,转
炉终点C-T双命中率达到95.14%。图1、图2
为2007年人炉铁水状况、废钢单耗与终点碳温双
命中率的控制情况。
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12
月份
图1
2007年入炉铁水状况
转炉吹炼过程冷却剂消耗情况见表5。
由表5可见,在9月份废钢单耗达到173.15
kg/t钢时,冷却剂单耗为15.3 kg/t,冷却剂的消
耗满足转炉热平衡计算的控制要求。
图2废钢单耗与终点碳温双命中率的控制
表5转炉吹炼过程冷却剂消耗情况
月份冷却剂单耗/(kg・t1) 月份冷却剂单耗/(kg・t。)
1
17.6
7
12.5
2
18.1
8
14.4
3
17.3
9
15.3
4
16.0
10
13.5
5
15.1
11
12.6
6
11.4
12
14.2
5结语
(1)在转炉吹炼过程中,影响转炉热平衡的主
要因素是铁水成分、温度和冷却剂的加入量。
(2)转炉热平衡计算依据的是再现性原理,通
过采用热平衡人工计算,可计算出吹炼炉次所需
加入的废钢量和冷却剂量。
(3)武钢炼钢i分厂采用热平衡人工计算进
行转炉吹炼过程热平衡的修正,在未采用其他增
热剂的条件下,废钢单耗最高达到173.15
kg/t
钢,转炉终点碳温双命中率达到95.14%。
[参考文献]
[1]戴云阁。李文秀,龙腾春.现代转炉炼钢[M].沈阳:东北大
学出版社,1998.
(收稿日期:2008-05—29)
武钢等国内四大钢企分食3 500亿元轨道建设盛宴
11月18日,海通证券发布报告称,轨道投入在铁路投资中占7%~10%,国家的铁路投资计划将
为轨道用钢市场带来2
450---3
500亿元的蛋糕。
(下载自《中国冶金经济信息网》)
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