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・42・

武钢技术

第47卷

次的总装入量,t;Wi。、wl妇、Ⅳ批、Wn印分别为铁

矿石、石灰、轻烧白云石、萤石的加入量,t。

3.2.3冷却剂计算

实际操作中,根据冷却效率的计算公式,在得

到人炉铁水成分、重量和废钢重量后,用同样的方

法,求得计算炉次和参考炉次的冷却效率差值,然

后可求得所需冷却剂量。

4应用效果

2007年,为了保证公司生产铁钢的动态平

衡,公司决定对炼钢厂转炉废钢单耗实施动态控

制,废钢单耗控制范围为135~170 kg/t钢。在

铁水不足时,废钢单耗按上限控制;铁水充裕时,

废钢单耗按下限控制。对此,炼钢i分厂通过采

用热平衡人工计算进行修正,在入炉铁水条件、转

炉终点控制无明显变化且未采用外来增热剂的情

况下,转炉废钢单耗最高达到173.15 kg/t钢,转

炉终点C-T双命中率达到95.14%。图1、图2

为2007年人炉铁水状况、废钢单耗与终点碳温双

命中率的控制情况。

7∞

岔500

姑3∞

帮一492

51,.0 484

4951

3—34

l 340

1 335


330*

100L———L———。———。‘———L———。———1———J————。———1———J———J——_J l 325

lO

ll

12

月份

图1

2007年入炉铁水状况

转炉吹炼过程冷却剂消耗情况见表5。

由表5可见,在9月份废钢单耗达到173.15

kg/t钢时,冷却剂单耗为15.3 kg/t,冷却剂的消

耗满足转炉热平衡计算的控制要求。

图2废钢单耗与终点碳温双命中率的控制

表5转炉吹炼过程冷却剂消耗情况

月份冷却剂单耗/(kg・t1) 月份冷却剂单耗/(kg・t。)

17.6

12.5

18.1

14.4

17.3

15.3

16.0

10

13.5

15.1

11

12.6

11.4

12

14.2

5结语

(1)在转炉吹炼过程中,影响转炉热平衡的主

要因素是铁水成分、温度和冷却剂的加入量。

(2)转炉热平衡计算依据的是再现性原理,通

过采用热平衡人工计算,可计算出吹炼炉次所需

加入的废钢量和冷却剂量。

(3)武钢炼钢i分厂采用热平衡人工计算进

行转炉吹炼过程热平衡的修正,在未采用其他增

热剂的条件下,废钢单耗最高达到173.15

kg/t

钢,转炉终点碳温双命中率达到95.14%。

[参考文献]

[1]戴云阁。李文秀,龙腾春.现代转炉炼钢[M].沈阳:东北大

学出版社,1998.

(收稿日期:2008-05—29)

武钢等国内四大钢企分食3 500亿元轨道建设盛宴

11月18日,海通证券发布报告称,轨道投入在铁路投资中占7%~10%,国家的铁路投资计划将

为轨道用钢市场带来2

450---3

500亿元的蛋糕。

(下载自《中国冶金经济信息网》)

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